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90t電爐的轉(zhuǎn)爐化改造 90t電爐的轉(zhuǎn)爐化改造

90t電爐的轉(zhuǎn)爐化改造

  • 期刊名字:冶金設(shè)備管理與維修
  • 文件大?。?56kb
  • 論文作者:周良,朱海剛
  • 作者單位:中冶華天工程技術(shù)有限公司,中天鋼鐵集團有限公司
  • 更新時間:2020-09-13
  • 下載次數(shù):
論文簡介

技術(shù)改造與改進第31卷2013年第3期(總第165期)84368$8485%88%%888848346%%8844%383836838833688s38883430s890t電爐的轉(zhuǎn)爐化改造周良朱海剛(中冶華天工程技術(shù)有限公司中天鋼鐵集團有限公司南京210019)[摘要]90電爐通過轉(zhuǎn)爐化改造后,煙氣外溢少,噪聲降低,回收了高溫?zé)煔庵械挠酂?減少冷卻水消耗實現(xiàn)了節(jié)能降耗。關(guān)鍵詞]90t電軸妒多勸能爐壁氧槍技術(shù)經(jīng)濟指標Modification of 90t Electric Furnace ConverterizeZHUO Liang, ZHU Hai-gang(1. Zhongye Huatian engineering and technology Co, Ld.2. Zhongtian Iron Steel Co, Ltd, Nanying 210019)[Abstract]The technical modification of 90t electric furnace converterize are taken so as toreduce the flue gas overflow, noise and cooling water, recover the off-gas heat in the high temperatureflue gas and realize energy saving and consumption reduction(Key words] 90t electric fumace converter, multi-function oxygen lance of fumace wall,techno-economic indexes1前言等為輔料,通過電極起弧加熱熔化廢鋼和升溫鋼中天鋼鐵集團有限公司(以下簡稱中天鋼鐵)水,并輔以吹氧、噴碳、造渣等進行冶煉的一種煉90電爐煉鋼車間始建于1999年,配置了1座90超鋼工藝。該工藝冶煉周期長,能耗高,后來有些高高功率電爐、1座100tLF精煉爐,1座90tVD爐、1爐鐵水過剩企業(yè)逐漸發(fā)展用鐵水來代替部分廢臺5機5流大方坯連鑄機。工程于2001年投產(chǎn)投鋼,有了鐵水熱裝工藝,鋼鐵料中的鐵水比由30%產(chǎn)后還實施了40%鐵水熱裝工藝改造。208年鋼增到50%左右,從而縮短了冶煉周期,降低了電耗材價格出現(xiàn)大幅下降,同時廢鋼價格和工業(yè)用電和電極消耗,并取得顯著經(jīng)濟效益。然而,當前原價格持續(xù)走高,使得電爐冶煉成本居高不下,車間材料和能源價格持續(xù)增高導(dǎo)致電爐冶煉成本居高生產(chǎn)一度虧損并面臨關(guān)停的危險。因此降低電不下,而鋼材價格又在下降,傳統(tǒng)電爐的生存空間爐生產(chǎn)成本,生產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良的優(yōu)鋼產(chǎn)品使電爐廠已越來越小,相比之下,轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)成本比電爐要低重獲新生成為中天鋼鐵的頭等大事。很多。鑒于中天鋼鐵有較多富余的鐵水、電爐熱裝于是針對這一狀況,中天鋼鐵根據(jù)自己鐵水鐵水的經(jīng)驗以及市場可提供大功率多功能爐壁氧熱送比較高的經(jīng)驗,提出將電爐的鋼鐵料中鐵水槍,為實施轉(zhuǎn)爐化生產(chǎn)工藝改造創(chuàng)造了條件。比提高到85%~90%,廢鋼等輔料降到10%2010年決定對90電爐逐步實施轉(zhuǎn)爐化改造,最終15%。這一爐料結(jié)構(gòu)基本與轉(zhuǎn)爐相同,通過向爐內(nèi)于2011年12月熱試成功,去掉了電爐變壓器及短吹氧、造渣進行冶煉徹底取消電爐電極,這種在網(wǎng)系統(tǒng),2012年3月產(chǎn)量達80359,并持續(xù)生產(chǎn)至電爐中完全利用鐵水反應(yīng)化學(xué)能來代替電能的冶今,已取得較好經(jīng)濟效益煉工藝就稱之為電轉(zhuǎn)爐冶煉。2.2電轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工藝流程2電轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工藝電轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工藝流程見圖12.1電轉(zhuǎn)爐概念23電轉(zhuǎn)爐中國煤化工傳統(tǒng)電爐生產(chǎn)是以廢鋼為主原料,生鐵廢料電爐進行CNMHG工藝發(fā)生較-67-第31卷2013年第3期(總第165期)技術(shù)改造與改進④④8%333333333④36④范3公④333④拓B哈333大變化,將按下面工藝進行生產(chǎn)操作。當熔池中碳氧反應(yīng)劇烈,飛濺嚴重,爐渣泡沫化嚴重或渣流速太快時,3支槍不能同時大流量供廢鋼散狀料氧234造渣蒸氣回收90電轉(zhuǎn)爐地面出渣(1)配料時,根據(jù)鐵水磷含量以及冶煉造渣情高溫余熱鍋好煙{90鋼水過合金加料況,在料籃底部配入2~3t石灰。中間加料是通過散狀料系統(tǒng)向爐內(nèi)加料。環(huán)境除塵器LF精煉好(2)冶煉低磷鋼時采用多次換渣法,冶煉非低磷鋼時采用少換渣法。圖1電轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工藝流程(3)冶煉前期應(yīng)盡量少流渣,有利于化渣和保持渣量,可充分利用余留的渣量在冶煉中期去磷23.1準各工作這樣有利于降低渣料成本和降低鋼鐵料消耗。冶(1)電轉(zhuǎn)爐出鋼后,首先要對爐壁、渣線門坎煉中期是去磷的最佳時機,裝入量接近目標值、溫出鋼口及水冷元件進行檢查和維護,并對出鋼口度在1580℃以下這是去磷的有利的條件,應(yīng)及時進行填充料。換掉爐中的高磷爐渣并補充部分新渣,以防止高(2)仔細檢查電轉(zhuǎn)爐各個系統(tǒng)有無故障溫回磷。冶煉后期保證一定的渣量主要是防止或23.2裝入鋼鐵料減少鋼水飛濺,避免造成結(jié)爐沿和爐蓋冷鋼事故。1)旋開爐蓋,通過小料籃快速向爐內(nèi)加入10t2.35溫度控制廢鋼,爐蓋旋回并蓋上(如是新爐先用增碳劑、廢電轉(zhuǎn)爐不同與轉(zhuǎn)爐,熔池小且淺,爐殼為水舊鋼板鋪爐底,保護新內(nèi)襯)。冷,在冶煉過程中要通過流渣適當加入石灰石及(2)行車吊起鐵水包將鐵水倒入中間鐵水包,返礦等冷卻劑來控制好溫度,避免溫度過高或過鐵水流槽放低至加鐵水位,然后緩慢傾動中間鐵低帶來工藝事故。水包,讓鐵水通過鐵水流槽緩緩流入爐內(nèi),鐵水倒加入時機及加入種類要結(jié)合溫度控制、成分完后,用傾翻機構(gòu)將中間鐵水包回傾至原位,再把要求、成本要求、工藝穩(wěn)定性等方面考慮。鐵水流槽抬至高位。每爐兌鐵水90t,根據(jù)高爐鐵236出鋼水情況有時分兩罐兌入。出鋼前2min內(nèi)把鋼包車開至出鋼位等待出2.3.3供氟制度鋼。當終點成份、溫度達到出鋼要求時停止吹煉電轉(zhuǎn)爐主要采用吹氧冶煉,利用 CoJet多功能出鋼信號燈亮后開始出鋼,確認解鎖后再按打開爐壁氧槍向鋼水吹氧,一般有3種射流模式,模式1出鋼口托板,如不能自流應(yīng)立即引流,鋼水流出為2500m/h,模式2為300mnh,模式3為3400m3h后,根據(jù)爐內(nèi)鋼水量和鋼包內(nèi)鋼水量適當傾動爐在不同的冶煉階段應(yīng)分別采用不同的模式進子以免卷渣,當鋼水出至規(guī)定要求后,迅速回傾爐行供氧。子。(1)冶煉前期:由于鋼液面較低,鋼水量少,溫出鋼實行留鋼量操作,留鋼量一般前期爐役降較快,應(yīng)采用模式2或3較合適,當泡沫渣形成留15~20,中后期爐役留30~40左右。后,為了加快冶煉節(jié)奏,盡量使用最大流量的模式供氧。3電爐轉(zhuǎn)爐化改造內(nèi)容(2)冶煉中期:熔池的碳氧反應(yīng)劇烈,如果泡本著技術(shù)可靠、節(jié)省投資的原則實施轉(zhuǎn)爐化沫渣形成不好鋼水飛濺會較嚴重容易引起各類改造,要充分利用原有設(shè)備和場地。工藝事故應(yīng)及時更換低流量的吹氧模式1。當爐3.1電爐本體改造渣泡沫化后,應(yīng)及時更為換模式2或3。(1)拆除了電極橫臂和電極,停用 70MVA的變(3)冶煉后期隨著爐內(nèi)鋼液面升高和熔池溫壓器(以后廢鋼成本低時可恢復(fù))。度升高,是鋼水飛濺的易發(fā)期,如果熔池鋼水飛濺(2)制作嚴重或泡沫渣不好,這段時間應(yīng)使用較低流量模爐蓋(減少煙中國煤化工代替耐材小式1或模式2。aYHCNMHG68技術(shù)改造與改進第31卷2013年第3期(總第165期)(3)縮短電爐上爐殼高度200mm,加高下爐殼部分石灰及渣料。200mm從而增大了下爐殼的容積,并保證爐口標(2)由于造渣料用量加大,對原上料系統(tǒng)料倉高不變。進行擴容改造,增加倉容及倉數(shù)。(4)抬高EBT水冷板200mm。(3)因廢鋼用量大幅減少并為防止廢鋼裝人時(5)制作了2號和3號新的爐壁氧槍水冷板,砸壞氧槍水冷板需改造小料罐,改造后能裝10左并向爐內(nèi)移進600mm右廢鋼。(6)制作新的爐門框,抬高爐門坎200mm,增(4)增設(shè)帶稱量的倒灌站,用來配裝鐵水,確大了熔池容積。保鐵水裝入量穩(wěn)定。32增加兌鐵水裝置35增加余熱回收裝置原先兌鐵水是用吊車從爐殼上方直接倒入,電爐生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的大量高溫含塵煙氣采這種兌鐵水工藝不能適應(yīng)電轉(zhuǎn)爐生產(chǎn),需增加1個用傳統(tǒng)的水冷滑套抽出,煙氣溫度約800兌鐵水傾翻小車,包括1個中間鐵水包、1個鐵水罐1000℃,經(jīng)過沉降室去除大顆粒粉塵,高溫?zé)煔馔▋A翻支架、1個向爐內(nèi)注入鐵水的過渡溜槽、1套液過一段水冷煙道冷卻到550℃左右,再進入自然冷壓傾翻系統(tǒng)。該系統(tǒng)在吹煉過程中可控制向爐內(nèi)卻器冷卻到280℃后進入布袋除塵器凈化后排連續(xù)兌入鐵水的速度。放。除塵系統(tǒng)在轉(zhuǎn)爐化改造后可以滿足除塵需兌鐵水裝置布置在電轉(zhuǎn)爐爐門側(cè)面平臺上,要,無需改造便于操作觀察,又不影響爐前操作。改為電轉(zhuǎn)爐后,由于爐內(nèi)鐵水脫碳反應(yīng)產(chǎn)生33增加多功能爐壁氧槍大量cO,并在水冷煙道和燃燒沉降室內(nèi)燃燒后產(chǎn)爐壁氧槍為電轉(zhuǎn)爐關(guān)鍵設(shè)施要求功率大,控生大量的余熱,這部分余熱通過冷卻水換熱后再制精度高,運行穩(wěn)定可靠。因此,其性能要比傳統(tǒng)由冷卻塔排入大氣,會造成熱能浪費并消耗許多電爐好。為此引進了CoeM多功能爐壁氧槍,共3冷卻水。在轉(zhuǎn)爐化改造的過程中考慮回收利用電支,分別安裝在爐殼側(cè)壁水冷板上,布置見圖3。3爐煙氣余熱,既能節(jié)能減排,又可產(chǎn)生巨大的經(jīng)濟支槍可用作加熱和吹氧,氧氣最大流量可達10效益。因此在改造中增加了1套熱管鍋爐進行余200m3/h,加熱助燃采用天然氣,最大流量達400m/熱回收。當加人廢鋼時,爐壁氧槍使用燒嘴功能來加熱由于電轉(zhuǎn)爐煙氣系統(tǒng)不同于轉(zhuǎn)爐系統(tǒng),同時熔化廢鋼,當加入鐵水后使用氧槍功能來吹氧脫熱管爐有時不穩(wěn)定或需要維護,在系統(tǒng)設(shè)計上考碳慮并聯(lián)現(xiàn)有的機力冷卻器系統(tǒng),當鍋爐臨時檢修槍位3時或不穩(wěn)定時,切換到機力冷卻器冷卻系統(tǒng)。這槍位1兩套系統(tǒng)互為備用,可以自由切換,保證電轉(zhuǎn)爐正常生產(chǎn),工藝流程見圖4。熱鍋好槍位2圖4電轉(zhuǎn)爐余熱回收流程圖3爐壁氧槍布置1—90電轉(zhuǎn)爐;2—燃燒沉降室;3—熱管鍋爐;4一機力風(fēng)冷器;5—布袋除塵器;6—煙囪34增加其他設(shè)施(1)加料系統(tǒng)增設(shè)稱量皮帶,可快速向爐內(nèi)加4改造后的中國煤化工入石灰石及返礦,這樣既可控制爐內(nèi)溫度又替代電爐轉(zhuǎn)爐YHCNMHG下:第31卷82013年第3則(總第165期)技術(shù)改造與改進電轉(zhuǎn)爐容量:90;爐殼直徑:5800mm電轉(zhuǎn)爐平均出鋼量:92多功能爐壁氧槍數(shù)量:3支電轉(zhuǎn)爐留鋼量:30t最大供氧量:10200m/h;平均冶煉周期:45min;兌鐵水裝置承載能力:l00t。吹氧時間:35~40min;年作業(yè)率:86%;5改造前后的消耗指標和成本對比年產(chǎn)量:9278萬t;改造前后消耗指標和成本對比見表1。表1改造前后的消耗指標和成本對比原材料消耗鐵水廢鋼電極石灰石灰石氧氣電能冶煉周期/總成本kg/kg/tke/tkg/tm/t kw.W/(元t)電爐4421.2電轉(zhuǎn)爐110.5原材料單價(元A)307692309116277403100.61電爐成本(元/)13600020494433.291550000335591803583.58電轉(zhuǎn)爐成本(元)306000341.570009303937.82000表1中指標是按冶煉20號鋼進行改造前后對傳統(tǒng)電爐生產(chǎn)成本要低許多,另外生產(chǎn)噪聲低,煙比的。電爐冶煉主要成本為3583.58元∧,電轉(zhuǎn)爐氣外溢少,改善了工作環(huán)境。說明電爐的轉(zhuǎn)爐化爐冶煉主要成本為3449元,節(jié)約成本13458元/,改造是成功的,使車間生產(chǎn)扭虧為盈,并取得很好年產(chǎn)90萬t鋼可節(jié)約成本1億多元。的經(jīng)濟效益和社會效益,為電爐生產(chǎn)工藝創(chuàng)新發(fā)展開辟了一個新的方向,也為國內(nèi)許多陷入困境的6結(jié)語電爐煉鋼企業(yè)探索出了一條走出困境的好方法。通過改造前后技術(shù)經(jīng)濟指標對比,電轉(zhuǎn)爐比(2013-03-11收稿)聊專利承修起■機主梁j法匪夷所思果超乎黥(專利申請?zhí)?011103779733公開公告號102489939A起拱先頂升,火烤必補強”是傳統(tǒng)工藝,本專利“起拱不用頂升,矯形不用火烤,增強不加鋼板,修后剛度高于新主梁”,這聽來似天方夜譚的神話卻是本專利技術(shù)實實在在的工藝效果。鄭重承諾:做靜剛度試驗,二做起升能力試驗,并保證正常使用條件下,五年內(nèi)下?lián)现挡怀试S范圍,否則免費修復(fù)。已經(jīng)兩次火焰法矯形,不能再修只能更新者,本專利可保其起死回生,煥發(fā)青春,效果不變保修期不變。、不頂升主梁起拱秘密技術(shù)單向聚能栓聚集強大的回縮應(yīng)力,可不頂升直接起拱,且強化主梁。高剛度力學(xué)特征連接于主梁側(cè)板中下部位的數(shù)條聚能栓會大大激發(fā)回縮應(yīng)力的潛在勢能,從而變主梁最薄弱環(huán)節(jié)為主梁最堅挺部位,這一相反的變化,使主梁剛度超常提高,鑒于此,本公司方敢于作出前面的承諾。三、高效率施工,省時,省工,省料。四、低價位服務(wù)運營本技術(shù)科技含量高,施工周期短,有形投入少,具有低成本優(yōu)勢,因而價位相對較低,可謂物美價廉。單位:山東萬力起重機械有限公司聯(lián)系人:呂傳水,申話136R5313413地址:山東章丘明水福康路665號中國煤化工362CNMH

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