寧海電廠新建工程循環(huán)水泵房取消后澆帶的處理措施
- 期刊名字:中國西部科技
- 文件大?。?41kb
- 論文作者:鄭玲玲
- 作者單位:淮安市市委機關(guān)
- 更新時間:2020-07-10
- 下載次數(shù):次
中國西部科技2008 ●01寧渺新建I程循環(huán)水泵方取消后澆帶的處理措施鄭玲玲(淮安市市委機關(guān),江蘇淮安223001)摘要:浙江國華寧海電廠(4x600MW) 新建工程循環(huán)水泵房由兩個巖石地基地下鋼筋混凝土箱形結(jié)構(gòu)組成,按施工圍設計要求,現(xiàn)澆混凝土長邊墻設2米寬后澆帶,為了施工方便,我們采取措施取消后澆帶,結(jié)果表明,采取的措施是成功的。關(guān)鍵詞:巖石地蒸;箱形蛄構(gòu);后澆帶;溫控措施1工程概況較好控制混凝土振搗的密實度,提高結(jié)構(gòu)自防水能力。浙江國華寧海電廠(4X 600MW)新建工程采用海水直(4)循環(huán)水泵房地基為開山后形成的中風化巖石,基流循環(huán)系統(tǒng),循環(huán)水泵房由兩個巖石地基地下鋼筋混凝土坑超爆部分原設計采用C10素混凝土回填,后變更為石渣土箱形結(jié)構(gòu)組成,兩泵房之間有-70mm寬伸縮縫,單個泵房回填,壓實系數(shù)為0.94以上,持力層地質(zhì)均勻,所以基巖長45.5m,寬30. 09m,高21.1m, 地下埋深20. 65m,底板和對結(jié)構(gòu)的約束作用比起直接坐落在基巖上有所減弱。外墻厚1.6m,內(nèi)墻厚1.3m, 混凝土等級C30,抗?jié)B6級,墊2.2防止泵房混凝土裂縫的措施層為C15混凝土,混凝土總方量約23000m’'.按施工圖設計要循環(huán)水泵房底板及池壁混凝土屬于厚大結(jié)構(gòu)物,本身求,現(xiàn)澆混凝土長邊墻設2米寬后澆帶(見附圖一),為了剛度較大,上部荷載又較均勻,因而由于荷載引起裂縫的施工方便,經(jīng)收集調(diào)研,我們采取措施取消后澆帶??赡苄暂^小,最值得注意的是溫度應力,所以降低水泥水化熱,控制混凝土升溫,就成為混凝土原材料的選用和配比以及施I措施的關(guān)注點,因此在循環(huán)水泵房地下結(jié)構(gòu)施伸縮縫工中,我們采取了以下措施: .2.2.1混凝土溫控技術(shù)措施后澆帶L 70(1)水泥采用水化熱較低的425普通硅酸鹽水泥。30900(2)摻加粉煤灰取代水泥,設計圖紙要求每立方混凝土水泥用量不能少于400Kg,為降低混凝土的熱強比,在不降附圉1循環(huán)水泵房伸縮繾及后澆帶平面布置圍低混凝士強度的前提下,最大限度地減少單位水泥用量,我2取消后澆帶的原因及防止裂績 的措施單位通過和設計方、業(yè)主以及監(jiān)理方的多次溝通,最后將水泥用量定為每立方384 Kg,并將摻合料粉煤灰的用量定為每2.1取消后澆帶的主要原因立方70Kg,取代水泥用量的18.23%,即最終將每立方混凝土(1)寧電新建工程廠址位于沿海地區(qū),所在區(qū)域?qū)僦兴嘧钌儆昧坑?00Kg定為314Kg (見附表一) .通過后期比亞熱帶季風氣候,循環(huán)水泵房地下結(jié)構(gòu)主體工程施工周期較,由于單位水泥用量的降低和粉煤灰的摻加,使得循環(huán)水較長,若后澆帶部位鋼筋長期外露,極容易由于鹽霧引起泵房混凝土的密實性和抗?jié)B性有所改善。銹蝕。(3)每方混凝土使用高效緩凝型減水劑(UNF- 4B)(2)循環(huán)水泵房結(jié)構(gòu)配筋較密,大部分為φ 288150或13. 7Kg,摻量為水泥用量的4. 36%,用于減少混凝土用水200 m,因施工周期長,勢必在底板后澆帶部位留有大量施工量,增加混凝土拌合物的流動性。垃圾,在后澆帶施工清理時難度很大,且必須割斷底板鋼筋然(4)每方混凝土使用膨脹劑8. 1Kg,為摻量水泥用量的后下人清理,加上對鋼筋的清理總共需要約20天時間,這樣2.58%,用于補償混凝土收縮,有效控制混凝土收縮裂不僅對泵房結(jié)構(gòu)很不利而且也對整個工期有很大的影響??p,提高混凝土抗裂和抗?jié)B性能。(3)循環(huán)水泵房結(jié)構(gòu)對抗?jié)B要求極高,而后澆帶的留(5)使用級配良好的粗細骨料,控制砂的粒徑,采用設,無形之中在結(jié)構(gòu)本身設置了兩條豎向施工縫,因結(jié)構(gòu)配細度模數(shù)為2.7~28含泥量小干2%中砂,粗骨料采用連筋較密,該縫處理不好很容易形成滲漏通道,如果泵房結(jié)構(gòu)續(xù)級配中國煤化工量不大于1%。.混凝土能環(huán)向- 次澆筑完成,不僅能減少施工縫,而且能比HYHCNMHG收稿日期: 2007-12-29修回日期: 2008-01-0832_幾開發(fā)應用底板澆筑高度1.6m,經(jīng)近似計算,混凝土澆搗攤鋪最大面項橇|(中的)(麗)工cn)ar4蓋配告比(p)13積約為300m'(1. 6X6X31),按每層厚0. 5m計算,混凝土所需方量V=300X0.5=150m';循環(huán)水泵房混凝土初凝時間在2. 5h以上, 72X2.5=180 m'>150 m'。附表1循環(huán)水泵房地下結(jié)構(gòu)混凝土配合比(7)在相應配套的泵車泵送及混凝土輸送方面我們也2. 2.2限制細微裂縫的寬度和深度進行了周密的部署。在循環(huán)水泵房主體結(jié)構(gòu)澆筑時我們?nèi)ㄟ^和設計方、業(yè)主以及監(jiān)理方溝通,決定在每條水臺混凝土汽車泵同時澆筑,泵送能力分別為140m'/h、平施工縫沿池壁方向配置φ 16@200,垂直于池壁方向配置100m/h、80m/h, 9輛混凝土攪拌輸送車(載量6m'/車.次)φ16@400溫度應力鋼筋以限制細微裂縫的寬度和深度(如運輸混凝土。附圖二所示) .(8)在采取長時間養(yǎng)護的過程中,加強早期混凝土養(yǎng)2.2.3混凝土溫控施工措施護,混凝土在澆筑后,我單位按照已報批的《國華寧海電廠止水凹槽10X100共2道(4X600MW)新建工程循環(huán)水泵房大體積混凝土溫控措ψ 16@400施》使用塑料薄膜加雙層麻袋片,同時采取水噴淋措施及時進行養(yǎng)護,延緩降溫時間和速度。φ16@20(9)單個循環(huán)水泵房結(jié)構(gòu)每段混凝土設5組測溫點,泵每組在每層新澆筑混凝土結(jié)構(gòu)中部和頂面以下10cm處各埋房設一個溫度傳感器,分別監(jiān)測混凝土中部和表面溫度,測溫頻率根據(jù)水泥水化熱升溫的特點分為三個階段,在混凝土澆筑完畢后1~5d內(nèi)每2h- -次:在6~10d內(nèi)每4h一次: 在第11~ 15d每8h- -次: 其后測溫頻率根據(jù)具體實際情況確- - 160000定。循環(huán)水泵房結(jié)構(gòu)混凝土共埋設溫度傳感器100個,累計附圈2循環(huán)水泵房水平施工繾溫度應力筋布置測溫達10500次,經(jīng)過后期的整理,得出平均每點15天內(nèi)溫(1)控制新鮮混凝土的出機溫度和入模溫度,控制在度最高點數(shù)值與曲線圖,如附圖三所示,從曲線圖中可以看出混凝士在澆筑開始及其后8小時內(nèi)就開始產(chǎn)生水化熱,30C以下。為了把新鮮混凝土的出機溫度和澆筑入模溫度溫度迅速上升,混凝土中心溫度在澆注后的4d內(nèi)達到峰控制在30C以下,我單位將混凝土攪拌用水溫度控制在值,峰值維持期為42-54小時,以后慢慢降溫,至15d時混20C以內(nèi),在高溫天氣對攪拌用水進行加冰處理,即白天在凝士表面溫度已接近大氣溫度。攪拌站300立方米儲水池中每小時加冰塊2噸,夜晚每2小時平均每點16天內(nèi)磊度最高點曲線度加冰塊1噸。(2)料場的砂、石搭涼篷遮蓋,避免曝曬,石子澆水降溫?,F(xiàn)場混凝土泵送管用麻袋片包裹,澆水降溫。(3)混凝土澆筑采用斜面分層澆筑,每層澆筑厚度不超過500m,盡量使分層厚度減薄,嚴格控制混凝土塌落度123456789101112131415在100~140mm之間。保證正常的間歇時間,利用頂面散3結(jié)論熱,以降低水化熱升溫。(4)混凝土結(jié)構(gòu)模板采用木模板,提高了混凝土的保浙江國華寧海電廠(4X 600MW)新建工程循環(huán)水泵房自2005年06月11日正式開工,由于采用了有效的施工及技溫效果,以減少溫度梯度變化。(5)為減少混凝土一次注入的體積,單個泵房主體結(jié)術(shù)措施,使得循環(huán)水泵房地下結(jié)構(gòu)大體積混凝土澆筑在夏構(gòu)混凝土澆筑分為4次澆筑,第一次自一 14. 10m澆筑至一季高溫且未留設后澆帶的情況下仍能于2005年11月03日順利完成23000 m3混凝土的施工,歷時僅140天,且混凝土密12. 00m (方量約2500m),第二次自一12.00m澆筑至-實平整光潔,未蜂窩麻面及有害裂縫,通過了各有關(guān)單位6.00m (方量約2500m'),第三次自一6. 10m澆筑至土的嚴格檢查,于2005年07月25日 正式通水,并且于2005年0. 00m (方量約2500m’),第四次自士0. 00m澆筑至7.00 m 12月31 日順利通過168試運。(方量約3300 m)。參考文獻:(6)預防大體積混凝土產(chǎn)生冷縫的最關(guān)鍵措施,就是[1]水中國煤化工新強主編) [G]要保證混凝土的連續(xù)供應,每層混凝土澆搗時間不超過其[2]給:HCNMHG1-90) [S]初凝時間。以混凝土攤鋪量最大的循環(huán)水泵房底板施工為[3]地下防水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范(GB50208-2002) [S]例,我單位現(xiàn)場設置- -座HZS90混凝土攪拌站,該攪拌站理[4]水工砼施工驗收規(guī)范(L75144-2001) [s]論產(chǎn)量90m/h.泵送混凝土的自然坡度約1:6,循環(huán)水泵房33
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