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水煤漿加壓氣化燒嘴冷卻水聯(lián)鎖方案優(yōu)化 水煤漿加壓氣化燒嘴冷卻水聯(lián)鎖方案優(yōu)化

水煤漿加壓氣化燒嘴冷卻水聯(lián)鎖方案優(yōu)化

  • 期刊名字:中氮肥
  • 文件大?。?06kb
  • 論文作者:許士科,金翠翠,蓋偉偉,徐力
  • 作者單位:新能鳳凰(滕州)能源有限公司
  • 更新時(shí)間:2020-06-12
  • 下載次數(shù):
論文簡介

第3期中氦肥2015年5月M-Sized Nitrogenous Fertilizer ProgressMay 2015水煤漿加壓氣化燒嘴冷卻水聯(lián)鎖方案優(yōu)化許士科,金翠翠,蓋偉偉,徐力[新能風(fēng)凰(滕州)能源有限公司,山東滕州277527][摘要]通過分析對置式多噴嘴水煤漿加壓氣化爐燒嘴冷卻水聯(lián)鎖動(dòng)作不及時(shí)的根源,總結(jié)聯(lián)鎖運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),對燒嘴冷卻水聯(lián)鎖方案進(jìn)行優(yōu)化。優(yōu)化后的聯(lián)鎖方案使聯(lián)鎖保護(hù)動(dòng)作快速、及時(shí),確保了氣化爐的安全、長周期運(yùn)行,有效保障了設(shè)備和人員的安全。[關(guān)鍵詞]水煤漿加壓氣化;燒嘴冷卻水;聯(lián)鎖控制方案;三選二聯(lián)鎖;單點(diǎn)聯(lián)鎖[中圖分類號(hào)]TQ546.8[文獻(xiàn)標(biāo)志碼]B[文章編號(hào)]1004-9932(2015)03-0020-03我公司氣化裝置采用對置式多噴嘴水煤漿加人員的安全壓氣化技術(shù),以水煤漿和純氧為原料,采用氣流床反應(yīng)器,在高溫(1250℃)、高壓(651燒嘴冷卻水聯(lián)鎖控制優(yōu)化背景MPa)、非催化條件下進(jìn)行部分氧化反應(yīng),生成2010年3月15日和2010年5月12日分別以CO和H2為有效成分的粗合成氣。該裝置在出現(xiàn)燒嘴冷卻水管燒穿現(xiàn)象,燒嘴大法蘭處出現(xiàn)高溫、高壓、易燃易爆的環(huán)境下運(yùn)行,因此聯(lián)鎖噴火事件,主要原因是燒嘴冷卻水系統(tǒng)聯(lián)鎖保護(hù)動(dòng)作的快速和穩(wěn)定可靠至關(guān)重要,關(guān)系著設(shè)備和動(dòng)作延遲,大約延時(shí)50s。6.5MPa對置式多噴嘴水煤漿氣化裝置燒嘴[收稿日期]2014-12-08使用周期一般在70~120d,在達(dá)到燒嘴使用周作者簡介]許土科(197-),男,助理工程師從事化工儀期上限時(shí)燒嘴容易燒穿,如果聯(lián)鎖保護(hù)動(dòng)作不及表自動(dòng)化日常管理工作。時(shí),就會(huì)造成氣化爐燒嘴處發(fā)生噴火現(xiàn)象離更為徹底。運(yùn)行檢驗(yàn),低壓機(jī)三、四段氣閥的使用周期由原新增分離器工藝參數(shù)的設(shè)計(jì)(見表2)充分來的7~8d延長至50d左右,基本上解決了低壓結(jié)合了理論與生產(chǎn)實(shí)際,二、三段油水分離系統(tǒng)機(jī)三、四段氣閥閥片易斷裂、使用壽命短的問題,改造后,油水的分離效率均達(dá)到98%,解決了減少了開停車次數(shù);據(jù)估算,每年因氣耗、電耗下三、四段氣缸輕微帶液問題。經(jīng)過4個(gè)月的實(shí)際降以及檢修次數(shù)減少節(jié)省下來的費(fèi)用約20萬元表2低壓機(jī)二、三段分離器設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)口氣體筒體進(jìn)口管螺旋螺旋出口中心進(jìn)口管處螺旋通道出口中心管流量MP(4)內(nèi)徑直徑通道高通道寬管直徑氣體流速處氣體流速處氣體流速造前二段分離器0.3590.240.244三段分離器2844.31.2650.90.2570.1840.140.6改造后舊二段分離器2367.60.6110.3590.240.2440.11.233.35新二段分離器3551.40.611.650.3590.290.4250.88.新三段分離器2844.31.2651.450.2570.29153結(jié)束語了設(shè)備的生產(chǎn)能力和運(yùn)行效率,為柳化一氨系統(tǒng)的擴(kuò)能、安中國煤化工出了重大貢低壓機(jī)通過一系列的改造,一步步解決了多獻(xiàn)。低壓機(jī)CNMHG司今后各類個(gè)制約其長周期、安全、穩(wěn)定運(yùn)行的問題,提高擴(kuò)建和技改項(xiàng)日提供牧多伺價(jià)但的參考或借鑒。第3期許士科等:水煤漿加壓氣化燒嘴冷卻水聯(lián)鎖方案優(yōu)化為了避免因燒嘴冷卻水管燒穿而引起二次重線分析檢測報(bào)警。大事故的發(fā)生,避免發(fā)生人員傷害和設(shè)備損壞事邏輯控制圖如圖1。故,確保氣化裝置的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,必須對燒IIA-1210< FIELD嘴冷卻水聯(lián)鎖系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化。入口流量L)4燒嘴冷卻水AND2原始設(shè)計(jì)的燒嘴冷卻水聯(lián)鎖燒嘴冷卻水人口流量L1209 燒嘴冷卻水HAND人口壓力A-1221 A燒嘴冷卻水A-1210燒嘴冷卻水人口流量FA=12燒嘴冷卻水出口流量燒嘴冷卻水進(jìn)、出口流量差的絕對值新增加聯(lián)鎖部分圖2初期燒嘴冷卻水聯(lián)鎖控制初期聯(lián)鎖控制方案實(shí)施后,聯(lián)鎖保護(hù)動(dòng)作及設(shè)備損壞事中國煤化工英控制系統(tǒng)發(fā)時(shí)、快速,再?zèng)]有發(fā)生過燒嘴噴火事件,避免了生過4次聯(lián)CNMH表322·中氮肥第3期表2初期燒嘴冷卻水聯(lián)鎖控制方案回路聯(lián)鎖條件位號(hào)聯(lián)鎖方式報(bào)警值聯(lián)鎖值燒嘴冷卻水進(jìn)口流量FT1210L8.0m3/hL L 6.0 m/h回路一燒嘴冷卻水進(jìn)口壓力三選二H 2. 8 MPa, L 2.0 MPaHH 3. 2 MPa燒嘴冷卻水出口溫度TE1221H55℃,L38℃HH60℃報(bào)警燒嘴冷卻水罐出口CO含量AT1201僅報(bào)警H80×10嘴冷卻水進(jìn)、出口流量差的絕對值FT210-FT121單點(diǎn)聯(lián)鎖差值HH 6.0 m/h路三燒嘴冷卻水進(jìn)口流量FT210LL單點(diǎn)聯(lián)鎖L 10 m/hL L 6 m/h回路四燒嘴冷卻水出口流量FT2HH單點(diǎn)聯(lián)鎖H 15 m/hHH 18 m/h表3初期聯(lián)鎖控制方案實(shí)施后發(fā)生的聯(lián)鎖動(dòng)作停車事故時(shí)間聯(lián)鎖動(dòng)作原因聯(lián)鎖點(diǎn)聯(lián)鎖點(diǎn)描述聯(lián)鎖時(shí)間/ms2010-1-23燒嘴盤管燒穿FT I2IOLI燒嘴冷卻水進(jìn)口流量低低聯(lián)鎖10402011-01-2燒嘴盤管燒穿FT 1210LL燒嘴冷卻水進(jìn)口流量低低聯(lián)鎖2013-12-2燒嘴前端燒穿FT_121IHH燒嘴冷卻水出口流量高高聯(lián)鎖2014-11-24燒嘴盤管燒穿FT121HH燒嘴冷卻水出口流量高高聯(lián)鎖初期聯(lián)鎖控制方案實(shí)施后,沒有發(fā)生過因儀時(shí)、快速,決定將原回路一聯(lián)鎖控制方案改為單表設(shè)備故障造成的聯(lián)鎖誤動(dòng)作現(xiàn)象,儀表運(yùn)行穩(wěn)點(diǎn)聯(lián)鎖,取消原設(shè)計(jì)中的三選二聯(lián)鎖。定可靠。因聯(lián)鎖邏輯中存在1s的延時(shí),所以優(yōu)通過燒嘴冷卻水系統(tǒng)6次聯(lián)鎖動(dòng)作情況化后的聯(lián)鎖控制系統(tǒng)聯(lián)鎖動(dòng)作相當(dāng)及時(shí)、快速,(表3中4次,2010年3月15日和2010年5月能夠滿足裝置安全、穩(wěn)定運(yùn)行的需要。12日均發(fā)生冷卻水進(jìn)口流量低低聯(lián)鎖)發(fā)現(xiàn),3.2最終聯(lián)鎖控制方案分析每次燒嘴燒穿都是冷卻水進(jìn)口和出口流量變化速目前我公司氣化裝置已正常穩(wěn)定運(yùn)行5a,度最快,并且每次都是因冷卻水流量超限而聯(lián)鎖在此期間燒嘴冷卻水系統(tǒng)儀表運(yùn)行穩(wěn)定、正常,動(dòng)作,說明燒嘴冷卻水進(jìn)、出口流量差的絕對值沒有出過故障,單點(diǎn)聯(lián)鎖存在的風(fēng)險(xiǎn)很小,運(yùn)行反應(yīng)次于燒嘴冷卻水進(jìn)口和出口流量變化。于實(shí)踐證明,單點(diǎn)聯(lián)鎖運(yùn)行穩(wěn)定、可靠;燒嘴冷卻是,在聯(lián)鎖邏輯中取消燒嘴冷卻水進(jìn)、出口流量水壓力高聯(lián)鎖反應(yīng)速度較慢,燒嘴冷卻水溫度聯(lián)差的絕對值聯(lián)鎖條件,形成如表4所示的最終聯(lián)鎖反應(yīng)相對更加滯后,為了保障此聯(lián)鎖動(dòng)作及鎖控制方案表4最終燒嘴冷卻水聯(lián)鎖控制方案聯(lián)鎖條件位號(hào)聯(lián)鎖方式報(bào)警值回路一燒嘴冷卻水進(jìn)口流量FT2l0單點(diǎn)聯(lián)鎖L8.0m3/hLL 6.0 m/h回路燒嘴冷卻水出口流量FT2lIHH單點(diǎn)聯(lián)鎖H15m3/HH 18m/h回路三燒嘴冷卻水進(jìn)口壓力PT209單點(diǎn)聯(lián)鎖H 2.8 MPa. L 2.0 MPahH 3. 2 MPa回路四燒嘴冷卻水出口溫度7E121單點(diǎn)聯(lián)鎖H55℃L38℃HH60℃最終聯(lián)鎖控制邏輯如圖3。如果條件允許,可以將每個(gè)燒嘴分別安裝3FlA-1210

論文截圖
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