天然氣脫酸技術探討
- 期刊名字:中國石油和化工標準與質(zhì)量
- 文件大?。?06kb
- 論文作者:張艷
- 作者單位:天津市振津工程設計咨詢有限公司
- 更新時間:2020-06-12
- 下載次數(shù):次
中國石油和化工標準與質(zhì)量天然氣脫酸技術探討文脹張艷1.3堿法脫酸技術變化而變化。實際應用中,再生塔重沸器的隨著開采難度的增加,原油及天然法脫酸技術利用石油中的環(huán)烷酸的酸加熱蒸氣用量是通過控制重沸氣的溫度調(diào)控氣的高酸值越來越大。為了能夠降低原油性,通過加入強堿后酸堿化合反應生成環(huán)烷的。原料氣的處理量發(fā)生變化,吸收劑的循量沒有變化及天然氣中的高度值,通過化學法物通過回收環(huán)燒酸鹽再經(jīng)過化學反應生成環(huán)燒氣組分含量發(fā)生變化,所以重沸器的加熱量理法和其他方法進行脫酸操作,本文分別酸。堿洗脫酸技術處理后的餾粉油經(jīng)過破乳會有變化介紹了幾種常見的脫酸技術:催化脫酸技術、醇氨法脫酸技術、堿法脫酸技術脫水后就能夠得到脫酸后的原油。這種脫酸天然氣的脫酸過程常規(guī)控制方案中,裝過 HYSYS Dynamic模型分析了裝置在應技術對成本投資低,技術難度相對簡單,工置的參數(shù)對原料氣的進氣量反應比較遲緩。用需要注意的各種因素。藝流程也簡單,所以在國內(nèi)得到比較好推廣只有通過保持進吸收塔的氣液比和進再生塔使用。的富液量與重沸器加熱量比較恒定,可以根【關鍵詞】原技術;天然氣脫酸技2天然氣脫酸裝置過程的流程及控制據(jù)原料氣的進氣量的變化,相應改變吸收劑術;天然氣;脫酸技術脫酸裝置主要采用醇氨溶液脫去天然的用量和再生塔重沸器的供熱量,使出吸收氣中酸度值。首先原料從入口進入后,分離塔的凈化氣能夠達到相應的標準。在原料氣器會除去游離的液體和夾雜帶有固體的雜質(zhì)進量變化時,出吸收塔的凈化氣中酸氣含量隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展,人們對天然氣后進入吸收塔,天然氣在吸收塔中自下而上只有較小的波動,在參數(shù)穩(wěn)定后,凈化氣氣需求量也呈現(xiàn)出與日俱增的狀況。對天然氣和醇氨溶液接觸反應脫出酸性的化學物質(zhì)質(zhì)與變化前的氣質(zhì)保持一致。重沸器的負荷的開采形成了嚴峻的挑戰(zhàn)。隨著原油的開采到達塔頂經(jīng)過凈化器經(jīng)過分離后脫去水可以根據(jù)進再生塔富液的流量來調(diào)整。當原難度越來越難,而且伴隨著原油的高酸值也吸收塔底進入閃蒸罐,閃蒸罐升溫進入再生料氣量較低的情況下,也可減少再生塔底重越來越大。在原油的提煉級天然氣處理過程塔,再生塔底排除貧液經(jīng)換熱器和循環(huán)泵降沸器的負荷,使脫酸裝置的能耗得到有效的中,由于酸度值很高給設備造成了損害。為低溶液溫度和升高壓力后返回吸收塔頂控制降低高酸度值,目前脫酸技術在原油提煉成吸收劑的循環(huán)利用。4結論及天然氣處理裝置中得到了廣泛的應用,通整個脫酸裝置流程中,主要需要對吸收利用 HYSYS Dynamic進行天然氣脫酸裝置過脫酸裝置將高酸度值降到一個可控范圍。塔和再生塔的操作進行控制,實現(xiàn)吸收塔的的動態(tài)仿真進行模擬,隨著原料的氣流量的1常見的脫酸技術凈化氣達到天然氣的標準,并保證在整個脫變化,整個裝置的各項指標的控制,發(fā)現(xiàn)在1.1催化脫酸技術酸過程中的能耗控制。在吸收塔中,需控制增加裝置原料氣的處理過程中,為了保證凈催化脫酸技術主要包括催化分解脫酸技貧氨的吸收劑在進入塔時的溫度和循環(huán)量。化氣的標準,依據(jù)裝置調(diào)節(jié)重沸器的負荷對吸收劑循環(huán)量的控制直接影響著凈化氣體在低負荷的情況下,能夠有效的降低裝置的術以及催化加氫技術。催化分解脫酸技術主中酸性介質(zhì)的含量,同時溶液的溫度對酸性能耗。要是通過催化劑的作用,在高溫環(huán)境下對原油中的環(huán)烷酸進行分解?;瘜W反應中利用高成分的吸收效果有很大的影響。再生塔主要溫的條件下環(huán)烷酸能夠分解成一氧化碳和控制塔頂?shù)睦鋮s器的溫度,對塔頂回流量影響較大。對塔底熱量也需要注意,重沸氣的氧化碳,而這過程中需要一定反應時間,通加熱量直接影響到再生吸收劑中的酸性氣體參考文獻過催化劑的作用能夠加快分解過程中所需要的時間,最終達到脫酸的目的。催化加氫技的分離效果宋健軍,田元宇,王彭,塔設備性能的工業(yè)四因素模糊評價法及其應用團.太原理工大術主要是通過催化劑對餾分油進行加氫技術3動態(tài)響應分析學學報,2010,32(5):518-519對環(huán)烷酸進行脫出,達到原油的脫酸效果。為了適用于氣田的開采過程中天然氣凹2朱剛,顧安忠,羅曉武,用于邊際氣田開發(fā)由于催化加氫技術的投資成本大而且操作費產(chǎn)量變化,脫酸裝置適用范圍一般控制在的浮式野花天然氣生產(chǎn)儲卸裝置能源工用也高,環(huán)烷酸脫離出來后不能得到回收利83%~120%之間。通過設定 HYSYS Dynamic模程,2009,20(4):14-16用,在國內(nèi)并這種技術沒有得到很好的推型(增加圖片)中吸收塔原料氣流量PID控顏錫銘,李曉鳴,李東勝,潤發(fā)油餾分脫酸制器,進氣量產(chǎn)生階躍,研究脫酸氣裝置動技術研究進展U化學與黏合,2011,33(2):1.2醇氫法脫酸技術態(tài)響應特性。設定原料氣的進氣量在一小時醇氨法主要利用氨與環(huán)烷酸的化學反內(nèi)分別由90%負荷變化到60%負荷和120%負團劉洪安。王延志,段紅嶺,高酸值餾分油中應,能夠溶解低分子醇和水組成的劑相,最荷。在吸收塔頂凈化氣體中的酸性要隨著原環(huán)烷酸的熱分解脫酸反應及杌理私有學終生成環(huán)烷酸銨降低原油中的高酸度值。劑料氣體進氣量的變化而變化。為了保持吸收報,2011,27(6):999-1003相和油相密度的差別可以實現(xiàn)分離,得到劑循環(huán)量不變,原料氣在進氣量降低時巧5]唐曉東,陳亮,賈艷秋.直餾柴油堿洗一吸油相就是脫酸后的低酸度的油。這種方法存化氣中的酸性組分減少,原料增加時,酸性離脫酸技術的實驗研究煉油技術與在的優(yōu)勢,在低分子醇起到了破乳和防止乳氣組分也明顯上升。為了凈化氣能夠達到標工程,2010,40(6):15-18化的作用,取消了高壓電廠和強酸強堿的使準,就需要對吸收劑的循環(huán)量進行調(diào)整。如用,廢水的排放也減少了。溶劑能夠循環(huán)利果不能及時隨著原料氣體的量變化,出吸用,實現(xiàn)了連續(xù)操作性。但是該方法對破乳塔的凈化氣的酸性介質(zhì)含量就不能夠達TH中國煤化工劑的用量要求比較大,溶劑的損耗也大,工化的氣體要求。CNMHG詢有限公司天藝比較復雜再生塔重沸器的加熱量隨著原料氣量的津300www.cpcqs.org
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