干煤粉氣化技術(shù)淺談
- 期刊名字:內(nèi)蒙古石油化工
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- 論文作者:曲春輝
- 作者單位:神華鄂爾多斯煤制油分公司煤氣化生產(chǎn)中心
- 更新時(shí)間:2020-03-23
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2008年第22期內(nèi)蒙古石油化工83干煤粉氣化技術(shù)淺談曲春輝(神華鄂爾多斯煤制油分公司煤氣化生產(chǎn)中心017209)摘要;介紹了干煤粉加壓技術(shù)的發(fā)展和特點(diǎn),分析了其技術(shù)優(yōu)勢(shì),并提出一-些問(wèn)題。關(guān)鍵詞:煤氣化;氣流床,干煤粉;Shell我國(guó)是一一個(gè)以煤熒為主要能源的國(guó)家,煤炭資也比較容易處理,三廢問(wèn)題少。源十分豐富。實(shí)現(xiàn)煤的綜合利用及清潔利用在我國(guó)1.3 加壓氣化具有重要意義。煤的氣化技術(shù)是潔凈煤技術(shù)及煤化氣流床氣化在加壓下進(jìn)行,可提高氣化裝置單工的重要組成部分,是重要的單元技術(shù)。目前煤氣化位體積和單位時(shí)間的產(chǎn)品產(chǎn)量。采用高壓氣化制合技術(shù)已趨于成熟,比較著名的Shell氣化爐的單爐生成氣,還會(huì)降低煤氣壓縮的能耗,減小設(shè)備體積和降產(chǎn)能力達(dá)到了2000~2500t/d等級(jí),并建立了250~低投資。300MW等級(jí)的IGCC(煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電)示范電1.4液態(tài)排渣在氣流床氣化過(guò)程中,灰分是以熔融狀態(tài)排出第一代干法粉煤氣化技術(shù)的核心是K- -T 爐,氣化爐.經(jīng)過(guò)高溫的爐渣,大多為惰性物質(zhì),無(wú)毒、無(wú)由于存在冷煤氣效率低、能耗高和環(huán)保方面的問(wèn)題,害.進(jìn)入20世紀(jì)80年代后,除南非和印度等國(guó)仍有部分2各類干煤粉加壓氣化特 點(diǎn)裝置在運(yùn)行外,K-T爐已基本停止發(fā)展。K-T爐為常壓氣化,干法粉煤進(jìn)料。粉煤被氣第二代煤氣化技術(shù)核心是干粉煤的連續(xù)氣化和化劑(氧和蒸氣)夾帶入爐,二者并流進(jìn)行氣化,加內(nèi)加壓進(jìn)料。早在20世紀(jì)50年代初期就有人探索粉煤火焰中心溫度在2000C以上.整個(gè)氣化反應(yīng)極快。加壓連續(xù)輸送技術(shù),但未取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。德士古公K- T爐的主要優(yōu):①與固定床煤氣爐相比,K- T司放棄了干法加料這種做法,成功開(kāi)發(fā)了水煤漿濕爐對(duì)原料煤的限制較少,煤種適用范圍較寬。從經(jīng)濟(jì)法氣化工藝,最先實(shí)現(xiàn)了加壓非固定床連續(xù)氣化裝角度出發(fā),K一T爐更適合煙煤和褐煤。②合成氣置的工業(yè)化,在80年代即開(kāi)始推廣.質(zhì)量好,煤氣中含有效成分(CO+H2)高,可達(dá)85%1978年,Shell和Krupp一Koppers公司聯(lián)合開(kāi)~88% ,煤氣不含可冷凝的高級(jí)烴類、焦油和酚等,發(fā)出一種粉煤間斷升壓和加壓下連續(xù)進(jìn)料的半連續(xù)煤氣凈化簡(jiǎn)易,三廢治理方便。③單爐生產(chǎn)能力大,加煤工藝,從此干法粉煤氣化技術(shù)重現(xiàn)生機(jī)。1993與固定床爐相比,為其5~10倍.K一T爐的主要缺年底,荷蘭國(guó)家電力局采用SCGP工藝在Demkolee點(diǎn):①碳轉(zhuǎn)化率低,冷煤氣效率較低,氧、煤消耗較南部建成--座發(fā)電能力為300MW的煤氣化聯(lián)合循高。②煤粉制備工序電耗高,環(huán)保問(wèn)題多。③氣化爐環(huán)發(fā)電裝置IGCC.氣化裝置的設(shè)計(jì)能力為單爐投煤帶出物(飛灰)多,除塵效率低。量2000 t/d,氣化壓力為2.8MPa.生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)果表Shell- Koppers煤氣化工藝實(shí)際上是K-T爐明,SCGP工藝碳的轉(zhuǎn)化率高達(dá)99%以上,生產(chǎn)負(fù)荷的加壓氣化形式,其典型的試驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1.可在40%~100%之間進(jìn)行調(diào)整,氣化裴置的運(yùn)轉(zhuǎn)率表1 Shell- Koppers爐典型的試驗(yàn)結(jié)果在90%以上,其噴嘴和水冷壁的壽命都較長(zhǎng),冷煤氣效率高。煤氣組成/%碳轉(zhuǎn)化冷煤氣1干煤粉技術(shù)特 點(diǎn)CO: c H N2+Ar HLS+COS 車/%效率/%1.1粉煤進(jìn)料2.16 67.49 25.06 5. 06 ;0. 2397.975. 29氣流床氣化是氣固并流.氣體與固體在爐內(nèi)的停留時(shí)間都比較短,幾乎相同,- -般在1~10s.煤粉與K-T爐相比,其特點(diǎn)是:①采用干煤粉加壓氣化的月的是想通過(guò)增大煤的比表面積來(lái)提高氣化進(jìn)料,用鎖煤斗交變升壓,連續(xù)進(jìn)料。②加壓氣化操反應(yīng)速度,從而提高氣化爐的生產(chǎn)能力和碳的轉(zhuǎn)化作壓力達(dá)3MPa或更高。③采用冷煤氣加壓返回氣率?;癄t出口冷卻高溫?zé)崦簹?,使氣化爐煤氣溫度降至1.2 高溫氣化900C左右。氣流床煤氣化反應(yīng)溫度比較高,氣化爐內(nèi)火焰Shell煤氣化工藝與K-T式氣化過(guò)程的主要中心溫度一般可高達(dá)2000C以上.出氣化爐氣固夾區(qū)別是:①Shell爐采用加壓氣化,氣化爐的生產(chǎn)能帶流的溫度也高達(dá)1400~1700C,高溫下煤中的揮力大幅度提高,氣化反應(yīng)時(shí)間也延長(zhǎng),碳轉(zhuǎn)化率明顯發(fā)分如焦油、氮、硫化物、鼠化物也可得到充分的轉(zhuǎn)提高。②Shell氣化爐的操作溫度比K一T爐要略化。因此,得到的產(chǎn)品煤氣比較純凈,煤氣洗滌污水高,主要是為保證氣化爐內(nèi)熔融灰的團(tuán)聚、分離和順收稿日期:2008-08- 1984內(nèi)蒙古石油化工2008年第22期互層狀超稠油油藏注汽前預(yù)處理技術(shù)沈文敏(遼河油田分公司曙光采油廠,遼寧盤錦124109)摘要:本文主要針對(duì)曙光油田互層狀超稠油油藏的儲(chǔ)層類型及儲(chǔ)層物性特點(diǎn),在室內(nèi)試驗(yàn)的基礎(chǔ)上,研制了注汽前預(yù)處理技術(shù)。該技水能夠解除油層傷害,同時(shí)有效地抑制油層粘土的水化膨脹,降低注汽壓力,保證注汽質(zhì)量,提高周期吞吐效果?,F(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明。油井注汽質(zhì)量得以保證,周期油汽比顯著提高,具備廣闊的應(yīng)用前景。關(guān)鍵詞:超稠油;薄互層;預(yù)處理;曙光油田曙光油田互層狀超稠油油藏動(dòng)用面積5.超碉油的油藏特征及特殊的油品物性給生產(chǎn)工作帶31Km',實(shí)際動(dòng)用儲(chǔ)量3820X 10*t,投入5個(gè)開(kāi)發(fā)單來(lái)了許多新的難題,表現(xiàn)為部分油井投產(chǎn)初期注氣元,2008年6月開(kāi)井752口,日產(chǎn)油3600~3700t/d.壓力高,周期吞吐采注比低。年產(chǎn)油130X10*t左右。儲(chǔ)層類型由塊狀向互層狀轉(zhuǎn)1主要技術(shù)原理變。儲(chǔ)層物性變差,油層厚度變薄,單層厚度只有4.通過(guò)對(duì)油層測(cè)井解釋資料統(tǒng)計(jì),結(jié)合杜84-57025m,孔滲飽均降低.泥質(zhì)含量9.4%.原油物性差,一23取心井的巖心,綜合分析認(rèn)為:巖心膠質(zhì)瀝青具有明顯的“四高一低”特征,即原油密度高,在20C含母高,為粘土礦物膠結(jié),巖心呈強(qiáng)水敏.中酸敏.注時(shí)密度大于1.0g/em2;原油粘度[高●在50C的情況汽后油層粘土礦物易水化膨脹,導(dǎo)致顆粒運(yùn)移。對(duì)油下.經(jīng)地而脫氣脫水后的原油粘度最高為9~22x層解堵技術(shù)提出了較高要求,要求應(yīng)盡盤不要破壞10'mPa. s左右;凝固點(diǎn)高.平均值在25C以上,個(gè)地層結(jié)構(gòu),否則將使地層嚴(yán)重出砂,及產(chǎn)生二次傷別單井可達(dá)45C;膠質(zhì)+瀝青質(zhì)含址高.平均含量超害。酸液溶蝕盤不能太高,溶蝕能力大小以能達(dá)到解過(guò)50%:含蠟量低.平均低于2.5%。除傷害為目的;酸液應(yīng)具有穩(wěn)定地層微粒的作用?;訝畛碛蛥^(qū)塊相繼投入開(kāi)發(fā),彌補(bǔ)了曙光為此,采敢有機(jī)處理劑與輒硼酸解堵劑[1結(jié)合油田資源接替的不足,盡管我們積累了相當(dāng)豐富的的辦法實(shí)現(xiàn)油層的綜合處理.解除有機(jī)、無(wú)機(jī)堵寡,稠油熱采凹經(jīng)驗(yàn).技術(shù)水平處在領(lǐng)先行列,但互層狀同時(shí)添加的粘土防膨劑使油層的粘土得到較好的抑利排渣。Shell氣化爐采用飛灰循環(huán)。產(chǎn)生的飛灰返利于氣化選煤?;貧饣癄t進(jìn)行再氣化,生成的灰渣大部分經(jīng)氣化爐③提高氣化壓力,降低合成氣的壓縮電耗或?qū)嵲谂懦?碳轉(zhuǎn)化率很高,可高達(dá)9%以上。④為防現(xiàn)等壓合成。止出氣化爐煤氣中夾帶的熔融灰對(duì)后系統(tǒng)廢熱回收①研制氣化新工藝和氣化爐的新型結(jié)構(gòu),降低帶來(lái)不良影響,Shell氣化爐采用冷煤氣循環(huán)冷卻,基術(shù)建設(shè)費(fèi)用和操作費(fèi)用,產(chǎn)品氣品質(zhì)高.使出氣化爐煤氣溫度降低至900C左右。⑤與當(dāng)今高速發(fā)展的現(xiàn)代化的控制技術(shù)相結(jié)3干煤粉 氣化的發(fā)展前景及方向合,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制和優(yōu)化操作。20世紀(jì)50、60年代,由于石油和天然氣工業(yè)的4干煤粉加壓進(jìn)料反應(yīng)的問(wèn)題發(fā)展。曾使煤炭氣化工業(yè)的發(fā)展停滯。發(fā)達(dá)國(guó)家出①煤粉的干燥、制備、存儲(chǔ)和輸送、計(jì)盤系統(tǒng)復(fù)于對(duì)石油、天然氣供應(yīng)前景的頂測(cè),紛紛把發(fā)展煤氣雜比較容易發(fā)生故障,從而影響氣化系統(tǒng)的平穩(wěn)運(yùn)化技術(shù)作為替代能源重新提到議事日程.加快了煤行。氣化新工藝開(kāi)發(fā)研究的步伐。近10年來(lái).為了提高②調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)復(fù)雜,這是由于高壓干法供粉燃煤電廠熱效率.減少環(huán)境污染.國(guó)外對(duì)煤氣化聯(lián)合系統(tǒng)的緣故。系統(tǒng)壓力控制,煤粉輸送N2流盤控制,循環(huán)發(fā)電技術(shù)作了大量工作.因而促進(jìn)了現(xiàn)代煤氣都要求準(zhǔn)確,偏差小。化技術(shù)的發(fā)展。隨著石油和天然氣資源的日趨緊③煤粉輸送所需閥門,測(cè)量?jī)x表要求精度高,測(cè)張先進(jìn)的煤氣化技術(shù)有著廣國(guó)的發(fā)展前景。綜合分母及時(shí)準(zhǔn)確.析當(dāng)今世界各國(guó)煤炭氣化技術(shù)的特點(diǎn),其發(fā)展趨勢(shì)[參考文獻(xiàn)]大致如下t[1]韓梅. 對(duì)國(guó)外煤氣化聯(lián)合循環(huán)發(fā)電裝置的考①提高氣化能力和氣化效率.以便于大型化和查[J].中國(guó)煤炭,1999,(25).規(guī)模化,這樣更便于能量回收和利用。[2]鄭振安. Shell煤氣化技術(shù)(SCCP)的特點(diǎn)。煤②環(huán)保問(wèn)題少、污染小,對(duì)煤種的適應(yīng)性廣,有化工,2003,(2):7~11.收稿日期:2008-08- 19作者簡(jiǎn)介:沈文敏(1965-).男,工程師,1992年畢業(yè)于西南石油學(xué)院應(yīng)用化學(xué)專業(yè)?,F(xiàn)從事油田生產(chǎn)科研工作。:
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