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shell煤氣化渣系統(tǒng)存在問題的分析及改造 shell煤氣化渣系統(tǒng)存在問題的分析及改造

shell煤氣化渣系統(tǒng)存在問題的分析及改造

  • 期刊名字:中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量
  • 文件大小:224kb
  • 論文作者:張家超,張彥民
  • 作者單位:河南龍宇煤化工有限公司
  • 更新時(shí)間:2020-07-12
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論文簡介

化工技術(shù)|中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量11月(下)shell煤氣化渣系統(tǒng)存在問題的分析及改造張家超張彥民河南龍宇煤化工有限公司河南永城476600[摘要]介紹殼牌煤氣化工藝排渣系統(tǒng),對排渣系統(tǒng)泄壓進(jìn)程中存在的問題進(jìn)行分析,并針對這些問題確定了改造措施,且改造后效果非常明顯,裝置獲得長周期高負(fù)荷穩(wěn)定運(yùn)行。.[關(guān)鍵詞]殼牌煤氣化排渣泄壓撈渣機(jī)改造河南煤業(yè)化工集團(tuán)龍字煤化工年產(chǎn)50是影響我公司 安全生產(chǎn)的一個(gè)重大隱患。用14PV0013B進(jìn)行調(diào)節(jié)。這也避免了渣水萬噸甲醇項(xiàng)目,氣化裝置采用殼牌粉煤加(2)在第二階段向氣液分離器S1601進(jìn)入后 系統(tǒng)造成的影響。壓氣化工藝,該工藝采用干煤粉氣流床加泄 壓期間,壓力從0.2SMpa泄至常壓,由最后對U1400的順控程序14KS0001進(jìn)壓氣化,合成氣冷卻器采用水冷壁結(jié)構(gòu),于安裝 14PV0013A閥時(shí),閥體上帶有較細(xì)行相應(yīng)的變更, 使之與現(xiàn)場改造相適應(yīng)。無耐火磚襯里,維護(hù)量較少,可使氣化反的變徑, 將DN80的泄 壓管線變?yōu)镈N40,(3)針對撈渣機(jī)經(jīng)常因?yàn)槔珜?dǎo)致應(yīng)在1400C- -1600C溫度 下運(yùn)行,碳轉(zhuǎn)化氣體通過該管段泄壓較慢,而且變徑處容斷鏈的問題,將撈渣機(jī)由原來的單側(cè)驅(qū)動率高,有效氣成分(CO+H)和冷煤氣效易被 氣體夾帶的渣水混合物堵塞,造成第改為雙側(cè)驅(qū)動, 有效的解決了主軸偏斜的率也很高。渣系統(tǒng)采用液態(tài)排渣,本文針二階段泄 壓時(shí)間過長,影響正常排渣。問題,從而使刮板卡滯、鏈條拉斷等問題對排渣系統(tǒng)泄壓過程中出現(xiàn)的問題和以及(3)撈渣機(jī)不能正常工作。撈渣機(jī)相應(yīng)改善。另外將刮板數(shù)量增加,由原來相關(guān)的改造進(jìn)行討論。原設(shè)計(jì)為單側(cè)驅(qū)動、頭部張緊方式。由于的10環(huán)鏈裝一 塊刮板改為8環(huán)鏈裝- 塊,1排渣系統(tǒng)簡介排查系統(tǒng)為間歇式排放,在高負(fù)荷的情況增大了撈查量,使撈渣機(jī)的正常運(yùn)行電流渣系統(tǒng)設(shè)立的目的是冷卻,造粒和下(最高106%氧負(fù)荷) v 1403的每次收渣由原來的11A左右降至8A左右,提高了撈排放渣。為此在氣化爐底部安裝一個(gè)渣量約為18噸,大量的渣在3分鐘之內(nèi)排進(jìn)渣機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行時(shí)間。另外對原有的電控池V1401,當(dāng)液態(tài)渣流入渣池時(shí),它被激渣脫水槽T1401內(nèi),經(jīng)常造成撈渣機(jī)瞬間系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,使之適應(yīng)改造后的冷、固化并分散成顆粒。大渣塊經(jīng)破渣機(jī)負(fù)荷過高, 單側(cè)驅(qū)動鏈拉力過大,致使機(jī)撈渣機(jī)運(yùn)行。X1401破碎,然后進(jìn)入渣收集罐V1402。頭內(nèi)部主軸偏斜,引起刮板偏斜,出現(xiàn)刮4結(jié)論排渣通過排渣程序進(jìn)行。首先,渣鎖板卡滯滑道的現(xiàn)象,造成撈渣機(jī)超負(fù)荷跳2010年5月系統(tǒng)大修期間,我們經(jīng)過斗V1403和渣收集罐V1402連通,收渣30車、 刮板拉壞、鏈條拉斷、減速機(jī)底座移認(rèn)真分析計(jì) 算后,對渣系統(tǒng)泄壓管道進(jìn)行分鐘后隔離:然后渣鎖斗V1403泄壓,第位等故障, 迫使進(jìn)行臨時(shí)排渣,檢修撈渣了 全面的改造,后來開車及高負(fù)荷運(yùn)行結(jié)一階段通過14XV0021向火炬泄壓, 壓力 機(jī)。果證明,改造完全成功,不但能完全滿足低報(bào)后(0.25MPa) 后,通過14XV0019 3 改造措施生產(chǎn)要求,還徹底解決了火炬帶水,撈渣向S1601泄壓,泄壓至常壓后,V1403向(1)為解決火炬管線帶水問題,經(jīng)機(jī)不能長周期運(yùn)行的問題,消除了影響安T1401排渣。排出的渣通過撈渣機(jī)和短、過分析后決定在泄壓管線14XV0021閥后全生產(chǎn)的重大隱患,為系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運(yùn)長短皮帶輸送至渣場。排渣結(jié)束后,增加一個(gè)旋風(fēng)氣液分離器,將V1403排放行提供了保障。隨著對殼牌煤氣化運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的不斷積V1403沖水,待液位高報(bào)后用高壓氮?dú)饧託庵苯油ㄟ^該氣液分離器放空。混合物從累,并通過國內(nèi)同行和殼牌公司的技術(shù)交壓,壓力條件滿足后,再與V1402連通,側(cè)向進(jìn)入分離器,分離出的氣體通過頂部流,采取合理的技術(shù)創(chuàng)新和技改技措,我完成-一個(gè)循環(huán)。DN150的放空管線引至標(biāo)高90m放空。分公司煤氣化裝置高負(fù)荷運(yùn)行周期不斷突2排渣期間存在的問題離出的液體分成兩股,- -股用底部DN150破記錄,目前在106%的負(fù)荷下運(yùn)行達(dá)160在渣鎖斗V1403泄壓及排渣后,主要的管線排入渣脫水槽T1401內(nèi), 以循環(huán)利天。筆者相信國內(nèi)殼牌煤氣化裝置會運(yùn)行存在著如下問題:用:另外-股在撈渣機(jī)故障時(shí)排入地溝,(1)第一階段泄壓期間,由于壓力 同時(shí)為了防止分離出的渣水堵塞底部排放的越來越好。在短時(shí)間內(nèi)從3.9MPa泄至0.25MPa,高壓管線, 在排放管上增加一-股DN50的循環(huán)參考文獻(xiàn)氣體經(jīng)一個(gè)調(diào)節(jié)閥14PV0013A、- 個(gè)開關(guān)水對管線進(jìn)行沖洗。[1]王振中《化工原理》北京:化學(xué)工業(yè)出閥14XV0008和孔板泄壓,降壓節(jié)流后水為了在該氣液分離器故障時(shí)不影響正汽直接排放至火炬管線,因V1403內(nèi)主要常生產(chǎn), 在14XV0021閥后和氣液分離器[2]鐘曾玲.煤制甲醇工業(yè)裝置工藝改造措版社,1986.6是渣水混合物,僅含有少量氣體,在泄壓后分 別安裝一個(gè)插板閥, 以便在火炬泄壓施[].天然氣化工,2011, 36(3): 67-69 .時(shí)會帶出部分渣水,渣水隨氣體進(jìn)入火炬和分 離器泄壓之間進(jìn)行切換。管線; V1403大約每小時(shí)排渣- -次,經(jīng)過(2)對于第二階段泄壓時(shí)間過長作者簡介多次排渣泄壓累積,就有大量的水帶入火問題, 拆除泄壓管線上的壓力調(diào)節(jié)閥中國煤化工-),男,河南永城炬管線,造成火炬管線帶水嚴(yán)重,極容易14PV0013A, 用同等管徑DN80短1在使用火炬管線時(shí)導(dǎo)致水擊。為解決該問替, 取消第二階段通過14PV0013.CNMHG師,主要從事煤氣化題,后來對火炬導(dǎo)淋進(jìn)行加粗處理,但沒14XV0019向U1600單 元泄壓,直接通過該研究。有從根本上解決問題,火炬帶水問題一直氣液 分離器將V1403泄至常壓。沖壓時(shí)使wwr有數(shù)gndard. com. cn/一.23一-

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