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硫銨結(jié)晶器的改造 硫銨結(jié)晶器的改造

硫銨結(jié)晶器的改造

  • 期刊名字:壓力容器
  • 文件大?。?52kb
  • 論文作者:李靜林,劉景軍,于曉多,于廣彥
  • 作者單位:大慶石化公司化工二廠,大慶石化建設(shè)公司,大慶石油化工設(shè)計(jì)院
  • 更新時(shí)間:2020-09-13
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論文簡(jiǎn)介

經(jīng)驗(yàn)交流硫銨結(jié)晶器的改造李靜林,劉景軍2,于曉多3,于廣彥3(1.大慶石化公司化工二廠,黑龍江大慶163714;2.大慶石化建設(shè)公司,黑龍江大慶1637003.大慶石油化工設(shè)計(jì)院,黑龍江大慶163714)摘要:通過對(duì)硫銨裝置結(jié)晶器的技術(shù)改造,使物料在結(jié)晶器內(nèi)旋轉(zhuǎn)流動(dòng),能夠?qū)⒕酆衔锛皶r(shí)抽出避免聚合物在結(jié)晶器內(nèi)滯留和累積,防止其粘結(jié)堵塞結(jié)晶器、相鄰設(shè)備和管線,也防止其污染硫銨晶體降低產(chǎn)品質(zhì)量,消除定期清洗結(jié)晶器造成的能源浪費(fèi)和環(huán)境污染。關(guān)鍵詞:硫銨裝置;聚合物;結(jié)晶器;環(huán)境污染中圖分類號(hào):TQ51.6文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:B文章編號(hào):1001-4837(2005)11-0052-04Modification of the Thiamin Crystal VesselLI Jing-lin, LIU Jing-jun, YU Xiao-duo, YU Guang-yar'(1. Chemical Industry in Daqing Petrochemical Company Daqing 163714, China; 2. Construction Company inDaqing Petrochemical Complex, Daqing 163700, China; 3. Daqing Petrochemical Design Institute, Daqing163714,ChinAbstract: This technical modifying make fluid rotated flow in the crystal vessel on Thiamin plant. It can makepolymer drawn out in time, avoid polymer stay and cumulation in the crystal vessel, and protect polymer fromfelting and jamming crystal vessel, adjacent equipment and piping. It will prevent polymer from polluting crys-al and reducing protect quality, and eliminate cleanning crystal vessel on schedule that produced energysources and environment pollutionKey words: thiamin plant i polymer; crystal vessel; environment pollution某廠硫銨裝置于1986年建成,198年投產(chǎn),原量。頻繁進(jìn)行設(shè)備清洗造成能源浪費(fèi)和環(huán)境污染,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為6000a,目前最大生產(chǎn)能力超過并增加生產(chǎn)成本。本文就如何解決上述問題,提出1000/a。硫銨裝置是丙烯腈裝置的配套環(huán)保裝技術(shù)改造方案。置,利用丙烯腈裝置提供的稀硫銨液濃縮結(jié)晶,生產(chǎn)農(nóng)用化肥硫酸銨顆粒。結(jié)晶器是硫銨裝置的核心生技術(shù)改造前產(chǎn)設(shè)備,稀硫銨液經(jīng)過加熱濃縮,在結(jié)晶器內(nèi)結(jié)晶生1.1結(jié)晶器操作過程成硫銨晶體,根據(jù)比重不同,結(jié)晶器的底部抽出硫銨原技術(shù)的設(shè)備簡(jiǎn)圖見圖1,操作過程如下:晶體,中部抽出聚合物,頂部抽出水蒸汽,還要將大進(jìn)料:來自丙烯睛裝置的稀硫銨液經(jīng)進(jìn)料口9量的硫銨液抽出加熱濃縮后返回結(jié)晶器,操作過程進(jìn)中國(guó)煤化工心管5進(jìn)入結(jié)晶室復(fù)雜不容易控制。由于原設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)限制,不能將結(jié)2,管12進(jìn)入進(jìn)料室8晶器內(nèi)的聚合物及時(shí)的全部抽出,聚合物不斷累積,后CNMHG2并在進(jìn)料室8中濃度越來越高,粘結(jié)堵塞設(shè)備和管線,影響產(chǎn)品質(zhì)達(dá)到適當(dāng)?shù)囊何?。?2卷第l1期壓力容器總第156期1.22結(jié)晶室2中心管5下端的開口靠近下封頭3的底部,而晶體懸浮液出口15的安裝高度高于中心管5的下端開口,結(jié)晶的硫銨晶體比重較大向下沉降堆積,只有當(dāng)堆積高度達(dá)到晶體懸浮液出口15的安裝高度時(shí)才能被其抽出,距離晶體懸浮液出口15較遠(yuǎn)的硫銨晶體,即使堆積高度高于晶體懸浮液出口15,也難于被其抽出。堆積的硫銨晶體浸沒了中心管5的下端開口,當(dāng)浸沒的阻力大于循環(huán)液體出口14抽出15的動(dòng)力時(shí),中心管5的下端就被堵塞了。以往設(shè)備改造曾經(jīng)將中心管5的下端一段切去,甚至將中心圖1結(jié)晶器原技術(shù)管5全部切除,但是效果更差。生產(chǎn):硫銨液在結(jié)晶器和加熱器之間進(jìn)行大流由中心管5的下端進(jìn)入結(jié)晶室2的物料直接流量的循環(huán)加熱濃縮經(jīng)循環(huán)液體出口14抽出,經(jīng)加向循環(huán)液體出口14因?yàn)閮烧咧g的直線距離最熱器加熱后由循環(huán)汽液入口7進(jìn)入進(jìn)料室8;蒸汽短,液體流動(dòng)的阻力最小而形成主流道,距離主流道由蒸汽出口1排出,被冷凝器凝結(jié)成急冷水回收利越遠(yuǎn)的液體流速越慢,甚至處于完全靜止?fàn)顟B(tài)物料用;濃縮的硫銨液經(jīng)分隔錐體6和中心管5進(jìn)入結(jié)因走短路而形成偏流,也只有在這很小的流動(dòng)區(qū)域晶室2內(nèi)結(jié)晶,硫銨晶體經(jīng)晶體懸浮液出口15抽出內(nèi)才是真正有效的結(jié)晶區(qū)。所以經(jīng)中心管5下端進(jìn)脫水干燥包裝出廠,同時(shí)將分離出的硫銨液返回結(jié)入結(jié)晶室2的硫銨液因?yàn)樽叨搪?停留時(shí)間短,結(jié)晶晶器;聚合物向上漂浮經(jīng)聚合物懸浮液出口13抽出效果差,設(shè)備空間利用率低。送到聚合物分離器,分離出的聚合物加水焚燒做無原設(shè)計(jì)只開設(shè)一個(gè)晶體懸浮液出口15,后來的害化處理,同時(shí)將分離出的硫銨液返回結(jié)晶器。設(shè)備改造中在對(duì)面相同高度又開了一個(gè),由于兩個(gè)清洗:進(jìn)入結(jié)晶器的聚合物不能及時(shí)的全部抽晶體懸浮液出口15的安裝位置都高于中心管5的出,聚合物在結(jié)晶器內(nèi)不斷累積易于粘結(jié)和堵塞設(shè)下端開口,一方面導(dǎo)致堆積在下面的硫銨晶體抽不備,影響硫銨晶體質(zhì)量,使其由白變黃甚至發(fā)紅,所出來會(huì)堵塞中心管5,另一方面,經(jīng)過晶體懸浮液出以需要對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期清洗。首先將物料全部排口15抽出的物料中含有大量硫銨液,由過濾器分離放再將結(jié)晶器內(nèi)灌滿堿水,由循環(huán)液體出口14抽出來的硫銨液還要返回結(jié)晶器做了許多無效工作。出經(jīng)過加熱器和循環(huán)汽液人口7返回進(jìn)料室8進(jìn)行循環(huán)液體出口14以上是聚合物分離的空間,越循環(huán)清洗。清洗干凈后將堿水排出,結(jié)晶器重新進(jìn)向上聚合物的濃度越高,濃度越高的聚合物流動(dòng)性料操作。越差,在最高點(diǎn)高濃度的聚合物懸浮液聚集在由圓.2技術(shù)缺陷筒4和分隔錐體6之間的環(huán)形夾角中并粘結(jié)在設(shè)備1.2.1進(jìn)料室8上,幾乎處于不流動(dòng)狀態(tài),雖然圓周開設(shè)了三個(gè)聚合循環(huán)汽液由循環(huán)汽液入口7徑向進(jìn)入進(jìn)料室物懸浮液出口13,但效果不好,由于高濃度聚合物,其中,硫銨液經(jīng)分隔錐體6和中心管5進(jìn)人結(jié)晶懸浮液的流動(dòng)性差,而聚合物懸浮液出口13又是徑室2,蒸汽經(jīng)蒸汽出口1排出。聚合物比重較輕,向抽出,只能抽出周圍很小范圍的聚合物懸浮液,當(dāng)始終漂浮在硫銨液的上面,不能經(jīng)中心管5沉降到這個(gè)范圍的聚合物懸浮液抽完之后,再抽取的則是結(jié)晶室2中。由于進(jìn)料室8中物料的液面不穩(wěn)定,下方易于流動(dòng)的硫銨液,水平方向遠(yuǎn)離聚合物懸浮無法將漂浮在上面的聚合物抽出,使聚合物越積越液出口13的高濃度聚合物懸浮液仍不能被抽出。多,一方面聚合物粘結(jié)在圓筒4分隔錐體6和中心方面將抽出的硫銨液送到聚合物分離器中分管5上易于堵塞中心管5,再者聚合物被蒸汽夾帶離出來中國(guó)煤化工一方面,結(jié)晶器經(jīng)蒸汽出口11進(jìn)入冷凝器,粘結(jié)在冷凝器的換熱管中的聚內(nèi)每六個(gè)月要停工清洗一次,部分換熱管因不能疏塞排氣享日,∠y下CNMHG;粘結(jié)設(shè)備;堵漢嘆塊脫落的聚合物通而失去作用,每次清洗冷凝器要花費(fèi)兩萬(wàn)元。堵塞中心管5的下端開口;累積的聚合物也會(huì)污染53CPVT硫銨結(jié)晶器的改造Von22 Noll 2001結(jié)晶的硫銨晶體造成產(chǎn)品質(zhì)量下降甚至不合格。1.2.3聚合物的其它危害由于結(jié)晶器中積累了越來越多的聚合物,聚合物被帶入系統(tǒng)中一路粘結(jié),造成料漿泵、母液泵、稠厚器、離心機(jī)等設(shè)備和管線堵塞。1.2.4頻繁停車由于以上種種原因,硫銨裝置每一個(gè)月要停車次,進(jìn)行結(jié)晶器和系統(tǒng)的清洗,不僅提高了生產(chǎn)成圖3結(jié)晶器新技術(shù)俯視圖本,清洗堿水的排放又增加了廢水的處理費(fèi)用并污液體進(jìn)入中心管5,隨著旋轉(zhuǎn)半徑的減小,旋轉(zhuǎn)染環(huán)境。速度急劇加快,即使其中含有聚合物和硫銨晶體,高2技術(shù)改造后速旋轉(zhuǎn)的流體也會(huì)輕易的將其送入結(jié)晶室2,不會(huì)令其在中心管5內(nèi)粘結(jié)、堆積或堵塞。2.1進(jìn)料室8和中心管5的操作效果2.2結(jié)晶室2中的固體和液體分流技術(shù)改造后的結(jié)晶器結(jié)構(gòu)見圖2和圖3。將循在中心管5的下端出口與下封頭3的底部之間環(huán)汽液入口7由原來的徑向進(jìn)料改為切向進(jìn)料循設(shè)置分水盤21,分水盤21的形狀象一尖頂翹沿的草環(huán)人口導(dǎo)流箱16的開口為矩形截面,開口尺寸的高帽,在中心管5內(nèi)旋轉(zhuǎn)流下的液體遇分水盤21產(chǎn)生度大于寬度,使進(jìn)入結(jié)晶器的流體盡量貼近圓筒4,折流,在上翹帽沿的作用下,液體旋轉(zhuǎn)著脫離分水盤切向進(jìn)入的物料推動(dòng)進(jìn)料室8中的流體旋轉(zhuǎn)流動(dòng),21的外圓向周圍斜上方呈碗狀拋出,之后,按照左產(chǎn)生以下效果能夠?qū)⒁后w中的聚合物裹挾送入結(jié)旋螺紋的軌跡,邊旋轉(zhuǎn)邊上升,直到進(jìn)入切向安裝的晶室2,即使聚合物漂浮到了液體的上表面,也會(huì)被循環(huán)出口導(dǎo)流箱20的開口,經(jīng)循環(huán)液體出口14抽旋渦帶入中心管5流進(jìn)結(jié)晶室2解決了原來聚合出,流體運(yùn)行空間包括了:軸向高度尺寸自分水盤物在進(jìn)料室8內(nèi)滯留和累積的缺陷;由于大大的降21到循環(huán)出口導(dǎo)流箱20,環(huán)形平面尺寸自中心管5低了液體中聚合物的濃度,防止了聚合物被水蒸汽的外圓到下封頭3或圓筒4的內(nèi)圓,此空間都是液霧沫夾帶,經(jīng)蒸汽出口11帶入系統(tǒng),粘結(jié)和堵塞冷體的旋轉(zhuǎn)流動(dòng)空間,也是硫銨晶體的有效結(jié)晶空間,凝器;液體上表面形成旋渦,增加了汽體的揮發(fā)面與技術(shù)改造前相比,由中心管5下端出口流出的濃積加強(qiáng)了汽液分離效果;液體在進(jìn)料室8內(nèi)旋轉(zhuǎn)流硫銨液通過該空間的時(shí)間延長(zhǎng)很多能夠充分結(jié)晶,動(dòng),不斷沖刷設(shè)備內(nèi)表面,防止了聚合物在內(nèi)表面的結(jié)晶質(zhì)量好,易于操作粘結(jié)。液體的旋轉(zhuǎn)方向?yàn)楦┮曈^察順時(shí)針旋轉(zhuǎn),借在下封頭3的底部中心安裝晶體收集料斗22。助地心引力作用強(qiáng)化旋轉(zhuǎn)力矩。比重較大的硫銨晶體在離心力的作用下,貼向圓筒4和下封頭3的內(nèi)表面,又靠重力向下沉落,沉降到晶體收集料斗22內(nèi)經(jīng)晶體懸浮液出口15抽出,其效果是:硫銨晶體不能再積聚到中心管5的出口處堵塞中心管5的出口;抽出硫銨晶體時(shí)僅攜帶少量的硫銨液,提高生產(chǎn)效率;由于浮力的作用,聚合物不會(huì)沉降到晶體收集料斗22中,不會(huì)粘結(jié)晶體收集料斗22和堵塞晶體懸浮液出口15。實(shí)施技術(shù)改造后能夠提高固體和液體的分離效果。23結(jié)晶室2中的結(jié)晶效果將循環(huán)液體出口14由原來的徑向抽出改為切向中國(guó)煤化工平口為矩形截面,開口進(jìn)結(jié)晶室2中的流體CNMH、晶室2流體的旋轉(zhuǎn)圖2結(jié)晶器新技術(shù)方向是順時(shí)針,經(jīng)循環(huán)出口導(dǎo)流箱20抽出流體的旋54第22卷第11期壓力容總第156期轉(zhuǎn)方向也是順時(shí)針,經(jīng)兩組聚合物切向抽出管19抽作,能夠確保聚合物懸浮液及時(shí)地全部抽出。出聚合物懸浮液的旋轉(zhuǎn)方向還是順時(shí)針,在其合力25設(shè)備沖洗作用下,結(jié)晶室2中的液體作順時(shí)針旋轉(zhuǎn)流動(dòng)。由在結(jié)晶室2和進(jìn)料室8中,各安裝一組切向沖中心管5出口流出,經(jīng)過結(jié)晶室2流入循環(huán)出口導(dǎo)洗管18,用于裝置停工之前的設(shè)備清洗。結(jié)晶器中流箱20的液體不再偏流和走短路,而是按左旋螺旋充滿堿水后堿水由排放口1(見圖2)抽出經(jīng)徑向安線的流動(dòng)軌跡,邊旋轉(zhuǎn)邊升高,直到被循環(huán)出口導(dǎo)流裝的沖洗水入口17流入軸向安裝的沖洗管18,經(jīng)安箱20抽出,大大延長(zhǎng)了硫銨液在結(jié)晶室2內(nèi)的停留裝在沖洗管18上的若干噴嘴切向噴出,帶動(dòng)水流作時(shí)間硫銨液在其中有足夠的時(shí)間結(jié)晶,硫銨晶體也順時(shí)針旋轉(zhuǎn),沖刷設(shè)備。與原有技術(shù)比較具有消耗有足夠的時(shí)間沉降減少了流入循環(huán)出口導(dǎo)流箱20功率小,沖洗效果好的特點(diǎn)。的硫銨晶體和可結(jié)晶的硫銨液,相應(yīng)減少了硫銨晶體堵塞系統(tǒng)中的設(shè)備和管線技術(shù)改造后提高了碗3結(jié)語(yǔ)銨液的結(jié)晶效果和設(shè)備空間利用率。2003年,該硫銨裝置完成技術(shù)改造并獲得成2.4結(jié)晶室2中的聚合物抽出功,采用國(guó)家專利技術(shù)設(shè)計(jì)制造的聚合物分離器圓周布置兩個(gè)切向抽出聚合物懸浮液的出口分離效果較好,本技術(shù)是通過采取合理的設(shè)備結(jié)構(gòu)13(見圖2和圖3)。如23節(jié)所述液體在結(jié)晶室2充分利用物料自身的流動(dòng)性能,不僅沒有增加輸人中作連續(xù)的順時(shí)針流動(dòng),帶動(dòng)位于圓筒4和分隔錐新的能源,而且還節(jié)省了能源消耗,降低勞動(dòng)強(qiáng)度方體6環(huán)形空間夾角中的聚合物懸浮液也作順時(shí)針流便操作,提高產(chǎn)品質(zhì)量延長(zhǎng)生產(chǎn)周期,降低設(shè)備和管動(dòng),切向安裝的聚合物切向抽出管19的開口迎著液線的清洗和檢修費(fèi)用,提高經(jīng)濟(jì)效益減少了環(huán)境污體的流動(dòng)方向,且切口傾斜向上(見圖2),隨著液體染,本技術(shù)已經(jīng)取得國(guó)家專利21的轉(zhuǎn)動(dòng),位于圓筒4和分隔錐體6夾角頂端的聚合參考文獻(xiàn)物連續(xù)不斷的旋轉(zhuǎn)到聚合物切向抽出管19的開口處依次被抽出結(jié)晶室2內(nèi)將不再積累聚合物,由1]于廣彥.液柑懸浮聚合物分離裝置P].中國(guó)Z032此,能夠消除由聚合物累積造成的沾壁堵塞和影響60551.X.2004.10.06硫銨晶體產(chǎn)品質(zhì)量等種種技術(shù)缺陷。兩個(gè)聚合物懸2]于廣彥,旋流式硫銨結(jié)晶器[P].中國(guó):Z200420070059X,2005.07,27浮液出口13各自連接泵和管線將各自抽出的聚合物懸浮液分別送入聚合物分離器,避免了原來若干收稿日期:200-08-29出口共用一條輸送管線同一時(shí)間只能由一個(gè)出口作者簡(jiǎn)介:李靜林(1965-),男,助理T程師通訊地址:黑龍抽出聚合物懸浮液的缺陷,采用兩個(gè)泵同時(shí)連續(xù)操江省大慶市大慶石化公司化工二廠硫銨車間(上接第13頁(yè) 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