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航天爐中壓鍋爐循環(huán)水泵改造及運(yùn)行總結(jié) 航天爐中壓鍋爐循環(huán)水泵改造及運(yùn)行總結(jié)

航天爐中壓鍋爐循環(huán)水泵改造及運(yùn)行總結(jié)

  • 期刊名字:中氮肥
  • 文件大?。?95kb
  • 論文作者:孫娟,童維風(fēng),黃保才
  • 作者單位:安徽晉煤中能化工股份有限公司
  • 更新時(shí)間:2020-07-10
  • 下載次數(shù):
論文簡(jiǎn)介

第6期中氮肥No.62015年11月M- Sized Nitrogenous Fertilizer ProgressNov. 2015航天爐中壓鍋爐循環(huán)水泵改造及運(yùn)行總結(jié)孫娟, 童維風(fēng),黃保才(安徽晉煤中能化工股份有限公司,安徽臨泉236400)摘要]結(jié)合航天爐氣化裝置實(shí)際運(yùn)行情況,探討中壓鍋爐循環(huán)水泵節(jié)能降耗的可行性,通過(guò)改變?nèi)~輪直徑和降低泵揚(yáng)程,在確保氣化爐水冷盤管換熱效果的同時(shí),降低泵的電耗,提高裝置的運(yùn)行效益。[關(guān)鍵詞]航天爐;水冷壁;中壓鍋爐循環(huán)水泵;揚(yáng)程;葉輪;改造[中圖分類號(hào)] TH311 [文獻(xiàn)標(biāo)志碼] B [文章編號(hào)] 1004 -9932(2015)06 -0027 -02飽和蒸汽送至公司2.5 MPa蒸汽管網(wǎng),分離出的1概述液相與補(bǔ)人的鍋爐水混合后,經(jīng)中壓鍋爐循環(huán)水氣化爐水冷盤管( 也稱“ 水冷壁")是航天泵加壓送入氣化爐水冷盤管內(nèi),循環(huán)使用。由于爐粉煤氣化裝置的核心設(shè)備之一。航天爐采用密中壓蒸汽的產(chǎn)生,汽包液位下降,水的濃縮造成閉式盤管水冷壁輻射室結(jié)構(gòu),水冷壁外壁可以形中壓鍋爐水電導(dǎo)率升高,因此要通過(guò)汽包補(bǔ)水閥成穩(wěn)定的固態(tài)渣層3~5 mm,以渣抗渣,抵抗氣補(bǔ)充新鮮鍋爐水維持其液位穩(wěn)定,同時(shí)對(duì)中壓汽體和熔渣的沖刷和磨損,保證碳化硅材料的組合包進(jìn)行排污,以確保水質(zhì)合格。結(jié)構(gòu),降低爐膛散熱損失。水冷壁向火側(cè)有密集為確保水冷壁內(nèi)鍋爐水的強(qiáng)制循環(huán),設(shè)計(jì)時(shí)的抓釘,用來(lái)固定碳化硅耐火層。航天爐系統(tǒng)中壓鍋爐循環(huán)水泵揚(yáng)程設(shè)計(jì)為190通過(guò)中壓鍋爐循環(huán)水泵將鍋爐循環(huán)水加壓送m,共3臺(tái)泵,單泵流量250 m'/h,正常生產(chǎn)時(shí)人氣化爐水冷壁盤管內(nèi),盤管分3個(gè)部分,即渣運(yùn)行2臺(tái)泵,總流量500 m'/h。但實(shí)際運(yùn)行中,口盤管、頂部盤管、主盤管;盤管采用四進(jìn)四出中壓鍋爐循環(huán)水泵電流在22 A,總流量540 m2/h,結(jié)構(gòu),可以保證管程流阻分布均勻,維持水冷壁電耗偏高,運(yùn)行不經(jīng)濟(jì)。鑒于中壓鍋爐循環(huán)水系盤管內(nèi)大流量的強(qiáng)制水循環(huán)。管內(nèi)流動(dòng)的水吸收統(tǒng)運(yùn)行及主盤管內(nèi)介質(zhì)密度情況,通過(guò)分析,判爐內(nèi)氣化反應(yīng)熱后部分汽化,氣化爐輻射熱產(chǎn)生斷中壓鍋爐循環(huán)水泵揚(yáng)程設(shè)計(jì)偏高。為此,設(shè)想的蒸汽、水的混合物進(jìn)入中壓汽包(3.0 ~5.0在確保水冷壁冷卻效果的同時(shí),通過(guò)改造葉輪降MPa、255 C),在中壓汽包內(nèi)進(jìn)行氣液分離,低泵的揚(yáng)程,從而降低系統(tǒng)的電耗。2中壓鍋爐循環(huán)水泵節(jié)電技改可行性分析[收稿日期] 2015-05-12[修稿日期] 2015-05- 19[作者簡(jiǎn)介]孫娟( 1988-) ,女.安徽臨泉人,助理工程師。中壓鍋爐循環(huán)水泵單系統(tǒng)(見(jiàn)圖1)共3臺(tái)泵帶水嚴(yán)重,導(dǎo)致潛熱蒸汽過(guò)熱器水滿,鍋筒蒸汽5預(yù)防措施無(wú)法排出致超壓; C班操作工于23:00發(fā)現(xiàn)鍋筒滿水后,也未及時(shí)將情況向車間及A班接班此次因操作工對(duì)潛熱鍋筒液位判斷失誤,導(dǎo)人員匯報(bào),耽誤了處理時(shí)機(jī),還私自將鍋筒進(jìn)致合成氨生產(chǎn)大幅波動(dòng),造成直接經(jīng)濟(jì)損失水自調(diào)閥旁路關(guān)嚴(yán),導(dǎo)致交班時(shí)鍋筒缺水;A6.12萬(wàn)元,后果極其嚴(yán)重。為杜絕類似事故的.班人員在事故原因沒(méi)查清的情況下倉(cāng)促接班,再次發(fā)生,車間應(yīng)加強(qiáng)對(duì)操作工業(yè)務(wù)和安全技能再次延誤了分析、判斷和處理事故的時(shí)機(jī),導(dǎo)的培訓(xùn),制定相關(guān)事故處理的預(yù)案并演練,加強(qiáng)致事故擴(kuò)大;另外,潛熱鍋爐工段開(kāi)車前曾要對(duì)交接班工作及各項(xiàng)工藝指標(biāo)的考核力度;儀表求儀表工修復(fù)潛熱鍋筒自調(diào)閥和更換液面計(jì)處車間要確保中國(guó)煤化主鍋簡(jiǎn)進(jìn)水自攝像頭,而儀表工未按要求及時(shí)處理,亦是事調(diào)閥完好,IHCNMHG'如此,才能故的誘因之一。保障造氣及口成氨生廠的干驚習(xí)女王?!?8●中氮肥第6期(單臺(tái)泵設(shè)計(jì)參數(shù):流量250 m'/h,功率200 kW,位差為31 m,不計(jì)管道阻力,至少需要0. 31 MPa揚(yáng)程190 m,電機(jī)效率因子0.8), 2臺(tái)采用6kV電的壓力才可將中壓鍋爐水送至汽包,而中壓鍋爐機(jī),1臺(tái)采用380 V電機(jī),泵在氣化框架4樓,標(biāo)循環(huán)水泵揚(yáng)程設(shè)計(jì)為190 m,即1.9 MPa的壓力,高18 m。中壓汽包在氣化框架9樓,標(biāo)高49 m。遠(yuǎn)高于0.31MPa。而在泵流量保持不變的情況系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),運(yùn)行2臺(tái)中壓鍋爐循環(huán)水泵,總下,揚(yáng)程越高,所需的功耗就越高,也就造成電流量控制在500 m2/h左右,主盤管內(nèi)介質(zhì)密度維耗偏高。因此,要降低中壓鍋爐循環(huán)水泵的電持在840 kg/m' ,汽包壓力控制在4.5 MPa,泵出口耗,可通過(guò)改變?nèi)~輪的直徑降低泵的揚(yáng)程,在確壓力可達(dá)6.2 MPa。中壓鍋爐循環(huán)水泵與汽包的保氣化爐水冷盤管換熱效果的前提下降低電耗。.15 MPa標(biāo)高49 m760 kg/m' .25.1 m'/h4.55 MPa標(biāo)高32 m甲_甲頂盤管中壓汽包545 m'/h 425 m'/h455 MPa標(biāo)高27 m840 kg/m'主盤管。5.85 MPa95.3 m'/h母來(lái)開(kāi)35圈渣口盤管790 kg/m'4.25 MPa4.75 MPa標(biāo)高18 mO氣化爐開(kāi)度100%中壓鍋爐循環(huán)水泵圖1中壓鍋爐循環(huán)水泵系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖價(jià)0.5元/(kW●h)計(jì),技改前電機(jī)電流22 A,3技改情況及效果技改后電機(jī)電流降至15 A,則氣化裝置4臺(tái)中壓收集中壓鍋爐循環(huán)水泵實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)鍋爐循環(huán)水泵每年可節(jié)約電費(fèi)約122. 2萬(wàn)元。航天設(shè)計(jì)院的研究、計(jì)算和設(shè)計(jì),將泵的揚(yáng)程由表2技改前后中壓鍋爐循環(huán)水泵運(yùn)行參數(shù)對(duì)比190m降至150m。技改前后中壓鍋爐循環(huán)水泵項(xiàng)目技改前技改后運(yùn)行電壓/V6 000性能參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表1。運(yùn)行電流/A?215表1技改前后中 壓鍋爐循環(huán)水泵性能參數(shù)對(duì)比中壓鍋爐水總流量/m' .h-I545523主盤管水流量/m' .h-'425404葉輪直徑/mm360325主盤管介質(zhì)密度/kg . m -3840轉(zhuǎn)速/r●min -I292 985渣口盤管水流量/m'93.3揚(yáng)程/m19150渣口盤管介質(zhì)密度/kg.m~790流量/m3.h-I252273頂部盤管水流量/m' .h-125.124.6NPSHr/m頂部盤管介質(zhì)密度/kg.m-760技改后,在控制中壓鍋爐循環(huán)水泵520 m'/h4結(jié)語(yǔ)總流量的情況下,主盤管內(nèi)介質(zhì)密度也能維持在840 kg/m’,泵的運(yùn)行電流由22 A降至15 A,實(shí)中壓鍋爐循環(huán)水泵揚(yáng)程降低后,既能滿足水現(xiàn)了航天爐氣化裝置的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。技改前后具體冷壁強(qiáng)制循環(huán)用水量的需要,又降低了電耗,此運(yùn)行參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表2。項(xiàng)改造在水冷辟氣化怕中有很好的推廣價(jià)值,為中壓鍋爐循環(huán)水泵功率200 kW,運(yùn)行電壓推動(dòng)粉煤氣中國(guó)煤化工實(shí)用化邁6 000 v,電機(jī)效率因子0.8,按年運(yùn)行350d、電出 了堅(jiān)實(shí)的MHCNMH G.

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