成型熱解對褐煤成漿性的影響
- 期刊名字:潔凈煤技術(shù)
- 文件大小:306kb
- 論文作者:高晶晶,初茉,呂海龍,趙曼,楊小敏
- 作者單位:中國礦業(yè)大學(xué) 北京 化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院
- 更新時間:2020-06-12
- 下載次數(shù):次
第20卷第4期潔凈煤技術(shù)Vol 20 No 42014年7月Clean Coal TechnologyJuly 2014成型熱解對褐煤成漿性的影響高晶晶,初茉,呂海龍,趙曼,楊小敏(中國礦業(yè)大學(xué)(北京)化學(xué)與環(huán)境工程學(xué)院,北京100083)摘要:為提高褐煤水煤漿的成漿性,以新疆褐煤、半焦及型煤半焦為原料,對其成漿性進行對比分析。結(jié)果表明:粗細煤粉質(zhì)量比6:4,最佳添加劑用量1.2%時,型煤半焦制備的水煤漿成漿性最好最大成漿濃度為60.1%,表觀黏度為1153mPa·s。在級配、添加劑用量相同的條件下,褐煤和半焦的最大成漿濃度分別為48.7%和56.8%。煤樣工業(yè)分析和表面結(jié)構(gòu)研究表明隨著提質(zhì)改性程度的增加,新疆褐煤、半焦及型煤半焦的水分和揮發(fā)分依次降低,固定碳升高,孔半徑減小,比表面積增大,孔容積變化不明顯。說明褐煤經(jīng)熱壓提質(zhì)改性后,煤仳度升高,結(jié)構(gòu)漸趨緊密,孔隙率降低,有利于提高褐煤成漿性。關(guān)鍵詞:褐煤;半焦;型煤半焦;水煤漿;成漿性;煤質(zhì)特性;表面結(jié)構(gòu)中圖分類號:TD849;TQ530.2文獻標志碼:A文章編號:1006-6772(2014)04-0051-04Influence of briquetting and pyrolysis on lignite slurryabilityGAO Jingjing, CHU MO, LYU Hailong, ZHAO Man, YANG XiaominSchool of Chemical and Environmental Engineering, China University of Mining and Technology( Beijing), Beiing 100083, China)Abstract: To improve the slurryability of lignite, taking Xinjiang lignite, lignite semi-coke and briquette semi-coke as raw material, com-are their slurryability. The results show that the optimum gradation of semi-coke is that the mass ratio of coarse powder and fine powder is6: 4, the best dosage of additives is 1. 2%, the greatest coal water mixture( CWM) concentration is 60. 1%, the apparent viscosity is 1153nPa.s. Under the same gradation and additives dosage, the greatest CWM concentration of lignite and semi-coke are 48.7% and 56.8%0Proximate analysis and the surface structure research of coal sample show that the moisture and volatile of Xinjiang lignite, semi-coke andbriquette semi-coke decrease, fixed carbon increase, the pore radius decrease, specific surface area increase, pore volume change is not obvious with the increase of upgrading modification. So for lignite, upgrading and modification can improve the degree of coalification and slur-ryability, make the structure more close, decrease the porosityKey words: lignite; semi-coke; briquette semi-coke; coal water mixture; slurryability coal quality characteristic; surface structure0引言高達30%~50%,發(fā)熱量較低,熱穩(wěn)定性較差,作為大規(guī)模氣化原料具有很大局限性,目前主要用作局中國“富煤貧油少氣”的能源分布特點決定著部地區(qū)的動力燃料3-3。通過熱解提質(zhì)褐煤,可改煤炭是中國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的命脈,中國國民變褐煤孔隙結(jié)構(gòu),降低水分,増加可磨性,提髙熱值經(jīng)濟2/3以上的能源供應(yīng)都是由煤炭提供。中國褐及熱穩(wěn)定性,制取高活性優(yōu)質(zhì)氣化原料6,這對擴煤資源量約320億t,易風(fēng)化和自燃,不宜儲存,長大中國化工用煤渠道、保障煤化工產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展途運輸及儲存成本過高3。由于褐煤孔隙結(jié)構(gòu)發(fā)具有重要意義8。利用提質(zhì)褐煤制備水煤漿,可達且氧含量髙(20%左右),使其內(nèi)水豐富,全水分提髙褐煤水煤漿成漿性和水煤漿濃度,提高褐煤水收稿日期:2014-05-20;責(zé)任編輯:白婭娜DOI:10.13226/iisn.1006-6772.2014.04.016基金項目:國家自然科學(xué)基金資助項目(U2610):中央高校基本科研業(yè)務(wù)費專項作者簡介:高晶晶(1989—),女,甘肅蘭燜人,頑士硏究生,從事褐煤提質(zhì)、褐煤成H中國煤化工CNMHG16cm。通訊作者:初茉,教授,博士。E-mail:cm@cumtb.edu.cn引用格式:高晶晶,初菜,呂海龍,等成型熱解對褐煤成漿性的影響[冂].潔凈煤技術(shù),2014,20(4):51-:GAO Jingjing, CHU Mo, LYU Hailong, et al. Influence of briquetting and pyrolysis on lignite slurryability[ J]. Clean Coal Technology, 2014,20(4):51-54512014年第4期潔凈媒技術(shù)第20卷煤漿氣化效率和水煤漿燃燒效率,同時降低能耗和47.64%,細粉中0.074mm煤粉質(zhì)量分數(shù)為電耗。褐煤成型熱解提質(zhì)工藝中,成型階段先將95.76%。褐煤孔隙壓緊密實,而后通過熱解降低其水分、揮發(fā)1.1粒度級配試驗分等,使褐煤應(yīng)用向清潔化、流動化、液體化、化學(xué)化稱量粗細煤粉共70g,按粗細煤粉質(zhì)量比分別方向發(fā)展,提高褐煤資源利用效率,緩解優(yōu)質(zhì)煤為3:7、4:6、5:56:4、7:3進行混合備料,設(shè)定資源短缺,降低環(huán)境污染-12。褐煤改性對成漿性水煤漿濃度為58%,萘系添加劑用量為1.0%,研究影響方面的研究較多。趙衛(wèi)東發(fā)現(xiàn)褐煤脫水后粒度級配對水煤漿表觀黏度的影響,如圖1所示。成漿濃度高達60%; Favas等將褐煤進行水熱脫由圖1可知,不同級配所得水煤漿漿體均為假水改性后其成漿濃度高達64%;Chen等5通過熱塑性流體。當(dāng)粗細煤粉質(zhì)量比小于6:4時,隨著制性能和致密化處理將褐煤成漿濃度提高至65%漿原料中細煤粉比例的減少,水煤漿黏度明顯降低型煤半焦成漿性差異的硏究較少。原煤經(jīng)壓力成型當(dāng)粗細煤粉質(zhì)量比為6:4,水煤漿表觀黏度最低為后孔隙結(jié)構(gòu)致密,再經(jīng)過熱解將其中的揮發(fā)分去除893mPa·s,水煤漿實際濃度達到58.0%。當(dāng)粗細必然能進一步提高褐煤成漿性。筆者對比分析了原煤粉質(zhì)量比大于6:4時,水煤漿黏度增加,粗細煤煤、半焦及原煤成型熱解所得型煤半焦的成漿性差粉質(zhì)量比為7:3時,水煤漿表觀黏度為1312異,并從提質(zhì)后的煤質(zhì)特性和表面結(jié)構(gòu)對水煤漿成mPa·s,實際濃度為57.9%。因此,新疆型煤半焦?jié){原理進行分析,以期提高褐煤成漿性,使其符合氣最佳級配比為粗細煤粉質(zhì)量比6:4,此時0.074化用水煤漿標準。mm煤粉質(zhì)量分數(shù)為67.94%。云24001試驗條件1.1試驗原料以新疆褐煤、半焦及型煤半焦為試驗原料。褐煤在600℃下利用管式爐熱解加工獲得半焦;在褐趙晨煤中加人含硅礦物黏結(jié)劑,成型壓力為3.5MPa,制備出型煤后利用管式爐在600℃下熱解獲得型煤半焦。成漿采用萘系添加劑粗細煤粉質(zhì)量比1.2試驗方法圖1粒度級配對水煤漿表觀黏度的影響將空氣干燥試樣用球磨機磨制成符合試驗要求粗細煤粉質(zhì)量比6:4的水煤漿流變曲線如圖的粒度。選定合適的粗細煤樣配比,通過濕篩確定2所示。由圖2可知,當(dāng)粗細煤粉比例為6:4時所煤樣中0.074mm煤粉比例。按照計算的粗細粒配得水煤漿漿體為假塑性流體,具有剪切變稀的特性。比稱取煤樣,加入一定質(zhì)量的添加劑和水。將配好G6600的制漿原料在200r/min攪拌器內(nèi)勻速攪拌10min,得到水煤漿;制漿后按照GB/T18856.4-2008《水煤漿試驗方法第4部分:表觀黏度測定》16使用2640NXS-11B旋轉(zhuǎn)型黏度計測量水煤漿黏度;按照GB/T1865-2008《水煤漿技術(shù)條件》切進行水煤漿實際濃度的測定。0剪切率/s12結(jié)果與討論圖2粗細煤粉質(zhì)量比為6:4的水煤漿流變曲線2.1型煤半焦成漿性分析中國煤化工定采用新疆型煤半焦進行最大成漿濃度試驗。首CNMHG的最佳級配條件下,設(shè)先確定最佳粒度級配,在最佳粒度級配的基礎(chǔ)上確定水煤影濃度為58%,餅究添加劑用量對水煤漿表定最佳添加劑用量,最后確定最大成漿濃度。通過觀黏度的影響,具體如圖3所示濕篩方法計算出粗粉中0.074mm煤粉質(zhì)量分數(shù)為由圖3可知,當(dāng)分散劑用量小于1.2%時,隨著2高晶晶等:成型熱解對褐煤成漿性的影響2014年第4期分散劑用量的增加,水煤漿黏度明顯下降。分散劑1800用量為1.2%時,水煤漿黏度最低為995mPa·s,實際濃度為59.2%;分散劑用量為1.4%時,水煤漿實際濃度達到59.3%,水煤漿黏度為1174mPa·s可見添加劑用量為1.2%時,水煤漿黏度較低,且成漿濃度相對較高,為最佳用量。水煤漿濃度%圖5表觀黏度與水煤漿濃度關(guān)系趙興a10240長8000.70.80.91.01.11.21.3145120添加劑用量/%圖3添加劑用量對水煤漿表觀黏度的影響添加劑用量為1.2%的水煤漿流變曲線如圖4剪切率/s所示。由圖4可知,當(dāng)粗細煤粉比為6:4,添加劑用量為1.2%時,所得水煤漿漿體為假塑性流體,具圖6成漿濃度60.1%的水煤漿流變曲線有剪切變稀的特性。1.2%的條件下,分別確定褐煤和半焦的最大成漿濃度。褐煤、半焦和型煤半焦的成漿性參數(shù)見表1。4480表1褐煤、半焦、型煤半焦成漿性對比3360074mm煤粉添加劑表觀黏度/實際濃樣品質(zhì)量分數(shù)/%用量/%(mPa·s)度/%褐煤1.2半焦剪切率/s型煤半焦67.941.215360.1圖4添加劑用量為1.2%的水煤漿流變曲線2.1.3最大成漿濃度試驗由表2可知,褐煤成漿濃度僅為48.7%,黏度為在粗細煤粉質(zhì)量比6:4、萘系添加劑用量1176mPa·s;半焦成漿濃度為56.8%,比原煤增加1.2%的條件下,研究水煤漿濃度對表觀黏度的影8.1%,黏度為1006mPan:s;型煤半焦成漿濃度達到響,具體如圖5所示。由圖5可知,隨著水煤漿濃度60.1%,比原煤增加11.4%,比半焦增加3.3%,黏的增加,其表觀黏度逐漸升高。當(dāng)制漿濃度為60%度為1153mPa·s。說明褐煤經(jīng)熱解加工后,成漿時,表觀黏度為1153mPa·s,小于1200mPa·s,實性大幅提高;若在一定壓力下成型后熱解加工,其成際濃度達到60.1%;當(dāng)制漿預(yù)設(shè)濃度為61%時,實漿性可進一步提高。新疆褐煤型煤半焦制備的水煤際濃度可達61.1%,表觀黏度為1725mPa·s,大于漿實現(xiàn)了制漿濃度大于60%,漿體黏度小于1200水煤漿規(guī)定的最高黏度1200mPa·s。因此,確定mPa·s新疆型煤的最大成漿濃度為60.1%。3原理分析成漿濃度60.1%的水煤漿流變曲線如圖6所示。由圖6可知,粗細煤粉比為6:4,添加劑用量H中國煤化工結(jié)構(gòu)分析褐煤、半焦為1.2%,水煤漿濃度為60%時,所得水煤漿漿體為CNMHG煤樣工業(yè)分析、表面假塑性流體,具有剪切變稀的特性結(jié)構(gòu)分別見表2、表3。2.2褐煤、半焦、型煤半焦成漿性對比由表2可知,褐煤屬低變質(zhì)程度煤,M較高,為在粗細煤粉質(zhì)量比6:4、萘系添加劑用量17.32%。原煤經(jīng)過不同工藝(熱解,成型熱解)提質(zhì)532014年第4期潔凈媒技術(shù)第20卷改性后,M均眀顯降低。半焦M,為5.69%,型煤焦比褐煤最大成漿濃度提高8.1%,型煤半焦比褐半焦M為6.43%。水分越低水煤漿成漿性越好,煤和半焦的最大成漿濃度分別提高11.4%和說明提質(zhì)后煤樣的成漿性得以提高。型煤半焦水分3.3%。略高于半焦是由于成型階段添加劑吸水導(dǎo)致,從成2)褐煤經(jīng)熱解成型加工后,水分和揮發(fā)分降漿結(jié)果來看,這部分水分對型煤半焦的成漿性影響低,固定碳升高,孔半徑減小,比表面積逐漸增大,孔不大容積變化不明顯。說明褐煤經(jīng)熱壓提質(zhì)改性后,煤表2煤樣工業(yè)分析化度升高,煤的結(jié)構(gòu)漸趨緊密,趨于煙煤特征,孔隙率降低,這種結(jié)構(gòu)的變化有利于提高褐煤成漿性樣品型煤半焦保持了原煤良好的化學(xué)反應(yīng)活性,制得的褐煤水煤漿濃度大于60%,表觀黏度小于1200mPa·s半焦14.7017.1070.71使褐煤型煤半焦成為優(yōu)質(zhì)的水煤漿氣化原料。型煤半焦6.4360.18參考文獻表3煤樣表面結(jié)構(gòu)[1]」劉明強,劉建忠,王睿坤,等熱解溫度對褐煤半焦成漿特性影單點平多點BET比表單點總孔容積響的試驗研究[J中國電機工程學(xué)報,2013,33(8):36-43樣品孔半徑/m面積/(m2·g)(mL·g)2]初萊,高晶皛褐煤低溫?zé)峤馓豳|(zhì)試驗硏究[J.煤炭科學(xué)技術(shù)褐煤4.110[3]尹立群我國褐煤資源及其利用前景[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2004,7.785.8490.02275932(8):12-14型煤半焦6.1110.5050.032114[4]劉燁煒,張勝局,何國鋒,等褐煤改性對水煤漿濃度影響的研究[J].煤質(zhì)技術(shù),2013(1):8-10褐煤經(jīng)熱解加工后灰分升高。褐煤灰分為[5]崔秀玉,雷曉平,楊向福,等淺談中國水煤漿技術(shù)的開發(fā)與應(yīng)965%,半焦為14.70%,型煤半焦為26.34%。由于用[J].潔凈煤技術(shù),2002,8(4):13-16.6]虞育杰褐煤水熱脫水提質(zhì)制備高濃度水煤漿的基礎(chǔ)研究采用添加無機黏結(jié)劑的成型工藝,型煤半焦灰分大[D].杭州:浙江大學(xué),2013:2-3幅增加。經(jīng)過熱解及成型熱解后,半焦產(chǎn)物揮發(fā)分冂]朱書全褐煤提質(zhì)技術(shù)開發(fā)現(xiàn)狀及分析[門].潔凈煤技術(shù),2011,顯著降低、固定碳升髙。17(1):1-4由表3可知,褐煤單點平均孔半徑為9.88mm[8]段清兵,梁興,張勝局,等提高神華煤氣化水煤漿濃度的可半焦為7.78mm,型煤半焦為6.11nm。隨著提質(zhì)改行性研究[J].潔凈煤技術(shù),2009,15(2):49-52[9 Shi-feng ZHU, Mo CHU, Fei-xiang ZHAO. Study on the compari性程度的提高,煤樣孔半徑減小,說明褐煤經(jīng)熱壓提son of the pyrolysis gas release of lignite and its briquette[ J].Jour-質(zhì)改性后,煤化度升高,煤結(jié)構(gòu)漸趨緊密,孔隙率降nal of China Coal Society, 2012, 18(2): 177-18低,而這種結(jié)構(gòu)的變化有利于提高褐煤成漿性。半[10]馬艷梅,紀龍,趙洪宇,等褐煤制漿和配煤制漿技術(shù)[J].潔焦及型煤半焦結(jié)構(gòu)中,以中孔為主,比表面積呈升高凈煤技術(shù),2012,18(4):49-60[1]陳鵬.中國煤炭性質(zhì)、分類和利用[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版趨勢,這是由于溫度較高時褐煤生成大量氣體產(chǎn)物,社,2004:30-42孔隙結(jié)構(gòu)變大,比表面積增加。隨著提質(zhì)改性程度[12]高志芳提質(zhì)褐煤制漿及配煤成漿特性的研究[D].北京:中的提高,孔容積變化趨勢有所上升但不明顯。煤的國礦業(yè)大學(xué)(北京),2009:17-33表面結(jié)構(gòu)及孔隙體系經(jīng)熱壓作用后,煤樣煤化度提131趙衛(wèi)東低階媒水熱政性制漿的微觀機理及燃燒特性研究高,出現(xiàn)了類煙煤結(jié)構(gòu),而這種結(jié)構(gòu)的變化有利于提D].杭州:浙江大學(xué),2009:高褐煤成漿性。[14 Favas G, Jackson W R, Marshall M. Hydrothermal dewatering oflower rank coals: 3, high-concentration slurries from hydrother4結(jié)論lower rank coals[ J 1. Fuel, 2003, 82(1):71-79TV凵中國煤化工 al. Preparation and rheology of1)型煤半焦的最佳級配為粗細煤粉質(zhì)量比6CN MH Gry fuels[J]. Fuel, 2011,90(4)4,最佳添加劑用量為1.2%,最大成漿濃度為[16]GB/T188564-2008,水煤漿試驗方法第4部分:表觀黏度60.1%。在級配、添加劑用量相同的條件下,褐煤和測定[半焦的最大成漿濃度分別為48.7%和56.8%。半[17]GB/T2008,水煤漿技術(shù)條件[S]
-
C4烯烴制丙烯催化劑 2020-06-12
-
煤基聚乙醇酸技術(shù)進展 2020-06-12
-
生物質(zhì)能的應(yīng)用工程 2020-06-12
-
我國甲醇工業(yè)現(xiàn)狀 2020-06-12
-
石油化工設(shè)備腐蝕與防護參考書十本免費下載,絕版珍藏 2020-06-12
-
四噴嘴水煤漿氣化爐工業(yè)應(yīng)用情況簡介 2020-06-12
-
Lurgi和ICI低壓甲醇合成工藝比較 2020-06-12
-
甲醇制芳烴研究進展 2020-06-12
-
精甲醇及MTO級甲醇精餾工藝技術(shù)進展 2020-06-12
