GE 水煤漿氣化撈渣機(jī)故障分析及改造
- 期刊名字:化工設(shè)計(jì)通訊
- 文件大?。?06kb
- 論文作者:賈磊
- 作者單位:神華包頭煤化工有限責(zé)任公司
- 更新時(shí)間:2020-06-12
- 下載次數(shù):次
第41卷第4期化工設(shè)計(jì)通訊2015年8月Chemical Engineering Design CommunicationsGE水煤漿氣化撈渣機(jī)故障分析及改造(神華包頭煤化工有限責(zé)任公司,內(nèi)蒙古包頭014000摘要:針對(duì)(E水煤漿氣化工藝中撈渣機(jī)運(yùn)行過(guò)程中岀現(xiàn)的問(wèn)題,進(jìn)行了詳細(xì)的分析,并采取了相應(yīng)的技術(shù)改造措施,改造后設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定,檢修頻率下降,并對(duì)各項(xiàng)改造進(jìn)行了介紹關(guān)鍵詞:GE;氣化;撈渣機(jī);故障;改造中圖分類號(hào):TQ85文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B文章編號(hào):1003-6490(2015)040037-04Failure analysis and improvement of GE coal slurry gasifierJIA LeShenhua Baotou Coal Chemical Co, Ltd., Baotou Inner Mongolia 014000 China)Abstract: Article focused on the slag conveyer in the ge water- slurry gasification operationanalyzed the operating problem in details, according to these problem found out the technicalimprovement. The equipment reach the stable condition after the modification, drastically decreasedthe service frequency. So far the article explained every modification of the slag conveyerKey words: GE; gasification; slag conveyer; malfunction; modification水煤漿氣化裝置工藝流程為,水煤漿經(jīng)過(guò)氣表2化爐反應(yīng)生成合成氣(CO+H2)供給下游生產(chǎn)裝名稱正常最大置,煤進(jìn)入氣化爐進(jìn)行反應(yīng)的過(guò)程將有效成分燃爐渣(kg/hr)黑水(kg/hr7079燒后無(wú)法燃燒的部分經(jīng)過(guò)氣化爐激冷室、鎖斗排總流量(kg/hr)14161放至撈渣機(jī)渣倉(cāng)再由刮板輸送至渣車后外送。如水含量(wt%)果撈渣機(jī)岀現(xiàn)故障也將影響氣化爐的正常運(yùn)行下面將我公司撈渣機(jī)自2010年投料試車以來(lái)出1.2設(shè)計(jì)參數(shù)現(xiàn)的故障進(jìn)行分析解決出力:3.0~15t/h(干基)連續(xù)調(diào)節(jié);刮板速度:0.6~1.5m/min連續(xù)調(diào)節(jié);(變頻1刮板輸送機(jī)的主要參數(shù)及特點(diǎn)調(diào)速);1.1設(shè)計(jì)基礎(chǔ)刮板有效尺寸(L×H):1200×200mm1.1.1撈渣機(jī)受料數(shù)據(jù)(單臺(tái)數(shù)據(jù))電機(jī)型號(hào)與功率:YBTP132M-4,7.5kW,防爆等級(jí)dⅢCT4設(shè)計(jì)壓力:常壓;名稱正常最大設(shè)計(jì)溫度:100C爐渣(kg/hr)傾斜段仰角:35黑水(kg/hr)總流量(kg/hr)640761047061.3結(jié)構(gòu)特點(diǎn)溫度(C)下部令鋪阬破碎、防脫落40mm厚中國(guó)煤化工0,使用壽命200000h1.1.2撈渣機(jī)出料數(shù)據(jù)(單臺(tái)數(shù)據(jù))HCNMHG提高了4~5倍,且比收稿日期:2015-07-15作者簡(jiǎn)介:賈磊,(1986-),男,內(nèi)蒙古包頭人,助理工程師,2014年畢業(yè)于內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué),主要從事煤氣化設(shè)備技術(shù)管理工作,郵箱:jalil@nsclc.com化工設(shè)計(jì)通訊第41卷金屬襯底摩擦系數(shù)小,從而降低了刮板和鏈條的內(nèi)部磨損,提高了刮板和鏈條的使用壽命;2.1.2故障解決方法及效果(2)鏈條張緊裝置采用尾部液壓及手動(dòng)輔助考慮氣化在運(yùn)行過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)堵渣現(xiàn)象,經(jīng)張緊裝置,此裝置設(shè)置在撈渣機(jī)尾部,由油泵、張過(guò)處理后會(huì)岀現(xiàn)較大的渣塊,固將原有撈渣機(jī)受緊油缸、蓄能器、油箱、液壓閥門組件、表盤、管路料管線與泄入口襯板距離有原有230mm改為等組成。當(dāng)鏈條磨損、拉長(zhǎng)后不需檢修人員人工500mm,在經(jīng)過(guò)一段運(yùn)行后再未岀現(xiàn)過(guò)撈渣機(jī)受張緊,液壓系統(tǒng)在恒定的液壓下自動(dòng)張緊,并保證料管線堵塞的現(xiàn)象,同時(shí)發(fā)現(xiàn)泄入口襯板與受料張緊狀態(tài)的恒定;同時(shí)由于鏈條處于較緊工作狀管線在原有間距尺寸時(shí),由于間距過(guò)小造成爐渣態(tài),從而減少刮板與底板的摩擦,提高了刮板的使脫離受料管線時(shí)的發(fā)散角度小造成泄入口襯板局用壽命。張緊行程是40mm,端部有限位開(kāi)關(guān),部磨損嚴(yán)重。將間距加大后磨損面積增大但是使當(dāng)張緊行程達(dá)到400mm時(shí),滑動(dòng)軸承座上的撞用時(shí)間延長(zhǎng),同時(shí)在提高間距的同時(shí)將泄入口襯擊塊撞到限位開(kāi)關(guān)從而發(fā)出信號(hào)提醒操作人員,板由原有的30mm增大為40mm,使得泄入口襯鏈條已經(jīng)拉長(zhǎng)接近極限必須截鏈條。必須說(shuō)明:板由原有的使用時(shí)間為1800-2000h延長(zhǎng)至如頭部拖動(dòng)機(jī)構(gòu)張緊裝置必須保證在400mm張緊今3000-4000h行程內(nèi)驅(qū)動(dòng)減速機(jī)鏈輪和驅(qū)動(dòng)鏈條32A-2Xn不2.2撈渣機(jī)受料管線無(wú)法切換能處于完全張緊狀態(tài),否則,驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)或拖動(dòng)機(jī)構(gòu)2.2.1問(wèn)題現(xiàn)象及原因?qū)p壞。扒渣機(jī)頭部設(shè)有鎖定裝置,目的是自動(dòng)撈渣杋在初期設(shè)計(jì)時(shí)將排渣管線與事故排渣張緊過(guò)程中防止液壓系統(tǒng)岀現(xiàn)故障失靈而致使張管線設(shè)置為翻板閥,在需要切換排渣管線是只需緊機(jī)構(gòu)撤回太多;兩個(gè)鎖定螺桿把拖動(dòng)機(jī)構(gòu)的軸要人工轉(zhuǎn)動(dòng)翻板閥來(lái)完成排渣管線的切換,具有承頂住,從而防止拖動(dòng)機(jī)構(gòu)撤回。維護(hù)人員要在造價(jià)低操作簡(jiǎn)單的特點(diǎn),但是在實(shí)際使用過(guò)程中周時(shí)間內(nèi)調(diào)整一次,使其與滑動(dòng)軸承座接觸發(fā)現(xiàn),由于氣化爐灰渣中固含量很高造成轉(zhuǎn)動(dòng)部(3)扒渣機(jī)的動(dòng)力釆用防爆變頻電機(jī)、減速件內(nèi)經(jīng)常進(jìn)入較小的固體顆粒造成卡塞,當(dāng)需要機(jī)軸端鏈輪、鏈條拖動(dòng),可實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定無(wú)級(jí)調(diào)速,減切換時(shí)無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng)切換排渣管線,并且當(dāng)切換至事少對(duì)設(shè)備沖擊,同時(shí)對(duì)扒渣機(jī)的過(guò)載起到安全保故排渣管線時(shí)無(wú)法對(duì)排渣管線進(jìn)行有效的隔離存護(hù)作用。需要說(shuō)明的是:要經(jīng)常檢査驅(qū)動(dòng)鏈輪、鏈在一定的泄漏量,造成撈渣機(jī)故障狀態(tài)下無(wú)法隔條的松緊度,若需要及時(shí)調(diào)整驅(qū)動(dòng)電機(jī)底座離進(jìn)行檢修。氣化爐被迫做出停車處理(4)刮板與鏈條的連接:由于采用了無(wú)螺栓2.2.2故障解決方法及效果鉸鏈?zhǔn)竭B接,使拆裝、調(diào)節(jié)刮板間距極為方便方案(5)無(wú)螺栓緊固快開(kāi)人孔針對(duì)上述存在的問(wèn)題,我們將排渣管線及事(6)可搖開(kāi)式內(nèi)導(dǎo)輪:此結(jié)構(gòu)可將殼體內(nèi)部部故排渣管線的切換裝置更換為兩臺(tái)閘板閥,在滿件轉(zhuǎn)至外側(cè),便于內(nèi)導(dǎo)輪的檢修足快速切換排渣管線的同時(shí)也做到了有效的隔2撈渣機(jī)運(yùn)行存在的問(wèn)題及改造離,在使用初期得到了很好的效果,但在使用一段時(shí)間后有其實(shí)在氣化爐檢修周期的延長(zhǎng)及撈渣機(jī)2.1撈渣機(jī)受料管線堵塞事故率下降的情況下,閘板閥長(zhǎng)期不工作由于結(jié)2.1.1問(wèn)題現(xiàn)象及原因構(gòu)的特點(diǎn)使得閥板的滑道內(nèi)囤積大量的固體顆撈渣杋在運(yùn)行過(guò)程中發(fā)現(xiàn)運(yùn)行電流在一段時(shí)粒,在操作時(shí)無(wú)法關(guān)閉閥門,造成撈渣機(jī)在故障狀間內(nèi)逐漸下降直至不發(fā)生變化,并發(fā)現(xiàn)氣化爐內(nèi)態(tài)下依舊無(wú)法正常切除。解決方案一沒(méi)有從根本爐渣并未排放至撈渣杋內(nèi),停機(jī)進(jìn)行檢修發(fā)現(xiàn)撈中國(guó)煤化工渣機(jī)受料管與泄入口襯板距離過(guò)近,由于氣化爐CNMHG爐渣具有一定粘度同時(shí)在生產(chǎn)過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)在總結(jié)了上述兩種情況的前提下,同時(shí)滿足直徑較大的煤渣,間距較小造成煤渣無(wú)法順利進(jìn)氣化爐積渣保持時(shí)間20-30min的前提下,將撈人撈渣機(jī)內(nèi)部,久而久之形成了堆積造成撈渣杋渣杋排渣管線切換裝置改造為8字盲板,這樣從受料管線堵塞氣化爐內(nèi)爐渣無(wú)法正常進(jìn)入撈渣機(jī)根本上解決了無(wú)法切換排渣管線的問(wèn)題,同時(shí)在賈磊:GE水煤漿氣化撈渣機(jī)故障分析及改造撈渣機(jī)出現(xiàn)事故狀態(tài)需要檢修時(shí)可以做到絕對(duì)有使得導(dǎo)輪處依舊會(huì)有大量灰渣囤積,因此在鏈條效的隔離。但是此項(xiàng)改造的缺點(diǎn)是作業(yè)時(shí)間相對(duì)沖洗水的基礎(chǔ)上增加了刮板沖洗水使得在使用過(guò)較長(zhǎng),但是也能滿足保證氣化爐正常運(yùn)行。程中灰渣不會(huì)在跟隨刮板及鏈條囤積在導(dǎo)輪處2.3撈渣機(jī)擴(kuò)能改造在改造初期使用效果良好,但是由于沖洗水采用2.3.1問(wèn)題現(xiàn)象及原因系統(tǒng)外的新鮮水并且在原有基礎(chǔ)上增加了刮板沖(1)撈渣機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中,當(dāng)灰渣水落入撈洗水致使工藝操作中無(wú)法有效的維持水平衡,因渣機(jī)前部渣池后,因渣量過(guò)大,灰渣堆積嚴(yán)重,當(dāng)此減小了刮板沖洗水水量,在減小沖洗水量后發(fā)撈渣杋啟動(dòng)運(yùn)行時(shí),撈渣杋不能正常啟動(dòng),造成渣現(xiàn)刮板便面粘附的灰渣就無(wú)法沖洗徹底依舊存在池內(nèi)積壓大量灰渣,經(jīng)常需要打開(kāi)人孔進(jìn)行人工灰渣囤積的現(xiàn)象,因此通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn)造成導(dǎo)清渣,嚴(yán)重影響了撈渣機(jī)的正常運(yùn)行,也影響了正輪軸承損壞的原因就是因?yàn)榛以趯?dǎo)輪處的囤常生產(chǎn),不能滿足正常需要。造成原因是電機(jī)功積,在其他位置的囤積無(wú)法造成導(dǎo)輪軸承損壞率較小(原有電機(jī)型號(hào)與功率:YBTP132M-4,因此在提供沖洗水的同時(shí),將導(dǎo)輪下方對(duì)應(yīng)的平7.5kW,防爆等級(jí)dⅡCT4)。臺(tái)開(kāi)了一個(gè)130×280mm矩形開(kāi)孔,使得堆積的(2)撈渣機(jī)尾部水池,當(dāng)前部渣池的灰水放灰渣由矩形開(kāi)孔從新進(jìn)入渣倉(cāng)解決的在導(dǎo)輪處灰人尾部水池后,由于大量細(xì)小的灰渣無(wú)法再短時(shí)渣囤積造成導(dǎo)輪村壞的現(xiàn)象間能沉降有刮板輸送至外部使得灰水中的含固量2.5撈渣杋輪動(dòng)機(jī)構(gòu)無(wú)法正常脫鏈依舊相對(duì)較高,由于攪拌器的攪拌效果不好無(wú)法(1)問(wèn)題現(xiàn)象及原因?qū)⒒宜當(dāng)嚢杈鶆?使得灰水在排水口處形成灰渣的沉淀和堆積,并時(shí)常將排水口堵死,渣水不能正常排放2.3.2解決方案及效果(1)將原7.5kW電機(jī)更換為15kW電機(jī),同時(shí)減速機(jī)也相應(yīng)更換,拖動(dòng)機(jī)構(gòu)大鏈輪及小鏈輪均改為三排套筒滾子鏈輪,拖動(dòng)機(jī)構(gòu)不更換,采用原拖動(dòng)機(jī)構(gòu)。經(jīng)過(guò)改造后從根本上解決了撈渣機(jī)不能正常啟動(dòng)的問(wèn)題(2)攪拌器整臺(tái)更換,將原有攪拌葉直徑為圖1撈渣機(jī)使用過(guò)程主動(dòng)輪積渣圖750mm改為100mm,電機(jī)功率由原來(lái)的5.5kW改為15kW,轉(zhuǎn)速有原來(lái)的81r/min改為如圖1所示撈渣機(jī)拖動(dòng)機(jī)構(gòu)牙盤與鏈條嚙合131r/min。也從根本上解決了水池內(nèi)灰水?dāng)嚢杼幋嬖诖罅炕以沟面湕l與牙盤之間摩擦力增不均勻的問(wèn)題,使排渣口順利排渣。大,無(wú)法在鏈條與牙盤的切線位置脫離致使鏈條2.↓撈渣機(jī)導(dǎo)輪損壞頻繁在牙盤上發(fā)生纏繞現(xiàn)象至撈渣機(jī)跳車。嚴(yán)重時(shí)會(huì)2.4.1問(wèn)題現(xiàn)象及原因?qū)㈡湕l拉斷,造成設(shè)備的嚴(yán)重?fù)p壞。在撈渣機(jī)運(yùn)行過(guò)程中有大量的灰渣囤積至導(dǎo)2.6解決法案及效果輪處,致使有一部分灰渣進(jìn)入軸承使軸承損壞,導(dǎo)在撈渣機(jī)拖動(dòng)機(jī)構(gòu)牙盤處增加沖水,首先根致導(dǎo)輪無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng)囤渣的原因?yàn)闅饣癄t排除灰渣據(jù)工藝系統(tǒng)考慮不想增加系統(tǒng)外來(lái)進(jìn)水因此沖洗存在一定粘度部分灰渣粘附于鏈條及刮板表面在水壓板水·但是在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)低壓灰經(jīng)過(guò)導(dǎo)輪平臺(tái)時(shí)部分灰渣脫落致使導(dǎo)輪平臺(tái)有大水中國(guó)煤化工周時(shí)間管線結(jié)垢堵死,量的灰渣囤積導(dǎo)致導(dǎo)輪軸承損壞CNMHG沖洗水管線尺寸為2.4.2解決方案及效果DN15,因此堵塞后無(wú)法疏通只能更換管線,所以撈渣機(jī)在初始設(shè)計(jì)時(shí)設(shè)計(jì)了鏈條沖洗水,但無(wú)法滿足使用要求,但是在使用低壓灰水過(guò)程中是在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)單純將鏈條上粘附的灰渣沖發(fā)現(xiàn)隨著管線結(jié)垢水量逐漸減小時(shí)雖然無(wú)法將牙洗干凈,對(duì)刮板表面粘附的灰渣不進(jìn)行沖洗,同樣盤完全沖洗干凈,但是也同樣可以解決鏈條由于40化工設(shè)計(jì)通訊第41卷積渣無(wú)法在牙盤切線位置脫離的問(wèn)題,因此得出經(jīng)統(tǒng)計(jì),撈渣機(jī)刮板數(shù)量為45塊/臺(tái),神華包只需要極小的水量就可以滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要頭煤化工有限責(zé)任公司氣化裝置共有撈渣機(jī)7求同時(shí)也不會(huì)破壞工藝成產(chǎn)中的水平衡問(wèn)題。最臺(tái),1臺(tái)套新刮板的使用壽命為4個(gè)月,新刮板的終采用新鮮水作為水源,使用效果良好。市場(chǎng)價(jià)為2100元/塊,修復(fù)一塊刮板的費(fèi)用為撈渣機(jī)刮磨損檢修更換費(fèi)用較大342元/塊,修復(fù)后的刮板可連續(xù)使用4個(gè)月之刮板是撈渣機(jī)設(shè)備的易損部件,一套刮板的久,刮板經(jīng)修復(fù)后可累計(jì)使用8個(gè)月。如不修復(fù)使用壽命為4個(gè)月左右,即為1臺(tái)氣化爐系統(tǒng)的利用,則氣化裝置1年維持運(yùn)行刮板消耗所需費(fèi)個(gè)運(yùn)行周期。在一個(gè)周期過(guò)后,刮板兩側(cè)與鏈用為45塊/臺(tái)×7臺(tái)×(12個(gè)月/4個(gè)月)×2100條連接部位(連接耳)磨損嚴(yán)重,可靠連接無(wú)法保元/塊=1984500元。如修復(fù)利用,神華包頭煤化證,會(huì)導(dǎo)致?lián)圃鼨C(jī)停車甚至設(shè)備損壞,因故需更換工有限責(zé)任公司氣化裝置1年維持運(yùn)行刮板消耗成套新刮板以保證撈渣機(jī)乃至整臺(tái)氣化爐系統(tǒng)下所需費(fèi)用為45塊/臺(tái)×7臺(tái)×(12個(gè)月/8個(gè)月)個(gè)周期的安全穩(wěn)定運(yùn)行(2100元/塊+342元/塊)=1153845元。綜通過(guò)對(duì)撈渣機(jī)的運(yùn)行觀察,發(fā)現(xiàn)刮板除連接上,修復(fù)利用刮板節(jié)省檢修費(fèi)用為1984500耳外的其他部位磨損甚微,可重復(fù)使用,顯然,連1153845≈83萬(wàn)元。帶來(lái)的直接經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)接耳就成為刮板使用壽命的短板。因此制定方案可觀為:將廢舊刮板連接耳割除,清理打磨,新連接耳3結(jié)論選用材料27SiM,經(jīng)整體鍛造加工、表面高溫淬3結(jié)論火熱處理、最終與刮板主體焊接。經(jīng)表面淬火熱通過(guò)5a來(lái)對(duì)撈渣機(jī)在運(yùn)行中暴露出的設(shè)處理后材料27SiMn的洛氏硬度值為HRC30計(jì)、操作的問(wèn)題和難點(diǎn)問(wèn)題的分析改造,目前撈渣38,具有良好的耐磨性和強(qiáng)度,同時(shí)略低于撈渣機(jī)?機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定故障率相較以往大大降低,檢維修費(fèi)主體部件鏈條的洛氏硬度值HRC50,不失保護(hù)撈用也隨之下降,但是撈渣機(jī)小導(dǎo)輪更換頻率較高,渣機(jī)鏈條的作用。修復(fù)后的刮板可連續(xù)使用4個(gè)內(nèi)導(dǎo)輪運(yùn)行狀態(tài)無(wú)法觀察等問(wèn)題在以后的運(yùn)行中月之久,刮板經(jīng)修復(fù)后可累計(jì)使用8個(gè)月。仍有待改善。(上接第34頁(yè))化劑的長(zhǎng)期運(yùn)行,活性下降,系統(tǒng)壓力逐步達(dá)到設(shè)我企業(yè)多年立于不敗之地的原因之計(jì)值??傊て髽I(yè)在整個(gè)行業(yè)不景氣的大環(huán)境4)氫氣純度有待提高,膜束開(kāi)的多少有關(guān),我下,節(jié)能降耗,降低成本是企業(yè)立足的根本保證;們進(jìn)行了測(cè)試,當(dāng)膜束開(kāi)5組時(shí)、氫氣含量為通過(guò)本企業(yè)工藝運(yùn)行的特點(diǎn),和各工序物料存在91.5,當(dāng)膜束開(kāi)6組時(shí)、氫氣含量為89.5%,找準(zhǔn)的必然聯(lián)系,整合資源,這次主要是甲醇合成與氣氣量與膜束組數(shù)的平衡點(diǎn),從而達(dá)到經(jīng)濟(jì)運(yùn)行化工序?qū)崿F(xiàn)物料的有效利用,從而從根本上實(shí)現(xiàn)4實(shí)現(xiàn)效益效益最大化自甲合成地放氣收后,合成的料歡迎來(lái)稿!歡迎訂閱!氣增加4650m3(標(biāo))/h,每小時(shí)可多生產(chǎn)甲醇中國(guó)煤化工t;節(jié)約烘爐用煤氣1850m3(標(biāo))/h,每小時(shí)可多廣告!生產(chǎn)甲醇0.8t;共計(jì)多生產(chǎn)甲醇3.0t/h。全年多CNMHG生產(chǎn)甲醇24000t,取得良好的經(jīng)濟(jì)效益,這也是
-
C4烯烴制丙烯催化劑 2020-06-12
-
煤基聚乙醇酸技術(shù)進(jìn)展 2020-06-12
-
生物質(zhì)能的應(yīng)用工程 2020-06-12
-
我國(guó)甲醇工業(yè)現(xiàn)狀 2020-06-12
-
石油化工設(shè)備腐蝕與防護(hù)參考書十本免費(fèi)下載,絕版珍藏 2020-06-12
-
四噴嘴水煤漿氣化爐工業(yè)應(yīng)用情況簡(jiǎn)介 2020-06-12
-
Lurgi和ICI低壓甲醇合成工藝比較 2020-06-12
-
甲醇制芳烴研究進(jìn)展 2020-06-12
-
精甲醇及MTO級(jí)甲醇精餾工藝技術(shù)進(jìn)展 2020-06-12
