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Shell粉煤氣化與YH粉煤氣化工藝的對(duì)比 Shell粉煤氣化與YH粉煤氣化工藝的對(duì)比

Shell粉煤氣化與YH粉煤氣化工藝的對(duì)比

  • 期刊名字:氮肥技術(shù)
  • 文件大小:308kb
  • 論文作者:蔣遠(yuǎn)華,楊曉勤,古永紅,劉曉,馮加新,姚繼燁,潘建平
  • 作者單位:湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司
  • 更新時(shí)間:2020-07-10
  • 下載次數(shù):
論文簡(jiǎn)介

2009年第30卷第1期氨肥技術(shù)11Shell粉煤氣化與YH粉煤氣化工藝的對(duì)比蔣遠(yuǎn)華楊曉勤古永紅劉曉馮加新姚繼燁潘建平(湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司宜昌443007)摘要簡(jiǎn)要介紹Shell粉煤氣化裝置的工藝流程、運(yùn)行情況存在問題及處理措施。并與自行開發(fā)的YH粉煤連續(xù)成型氣化工藝進(jìn)行了較全面的分析對(duì)比。關(guān)鍵詞Sl粉媒氣化 YH型煤氣化 工藝對(duì)比1 Shell粉煤氣化裝置150C左右。出洗滌塔的氣體分成為3股,1股去2006年5月17日,湖北宜化集團(tuán)所屬的湖激冷壓縮機(jī)作為激冷氣, 1股作為火炬及磨煤系北雙環(huán)科技股份有限公司,投資7億多元引進(jìn)的統(tǒng)的燃料氣, 第3股即主物流進(jìn)入凈化系統(tǒng)的變?nèi)胀睹?00t的Shell粉煤氣化工藝裝置-一次開車換工序。成功,這是該技術(shù)在我國首次成功應(yīng)用于合成氨在氣化爐內(nèi)產(chǎn)生的熔渣順氣化爐內(nèi)壁流進(jìn)生產(chǎn)。該項(xiàng)目的投產(chǎn),實(shí)現(xiàn)了我國造氣裝置的升氣化爐底部的渣池, 遇水固化成玻璃狀爐渣,然級(jí)換代。后通過收集器、渣鎖斗,定期排放到渣脫水槽,再Shell粉煤氣化工藝(SHELL COAL通過撈渣機(jī)送到渣場(chǎng),作為商品售出。在高溫高GASIFICATION PROCESS)簡(jiǎn)稱SCGP,是由Shell壓過 濾器中收集到的飛灰,經(jīng)過飛灰氣提塔進(jìn)行公司開發(fā)的新- -代的氣流床造氣技術(shù)。該技術(shù)采氣提冷卻到100C后進(jìn)人飛灰貯罐,作為商品售用膜式水冷壁代替了耐火磚;采用加壓氣化,設(shè)出。氣化爐膜式壁內(nèi)和各換熱器由泵進(jìn)行強(qiáng)制水備結(jié)構(gòu)緊湊,氣化強(qiáng)度大;采用純氧氣化,氣化溫循環(huán),產(chǎn)生的5.4MPa蒸汽-起進(jìn)人汽包,經(jīng)水汽度高,碳轉(zhuǎn)化率高,合成氣中有效氣(C0+H2)體積分離后進(jìn)人蒸汽總管。分?jǐn)?shù)>90%。1.2 Shell 粉煤氣化裝置運(yùn)行記錄1.1 Shell 粉煤氣化工藝流程因?yàn)镾hell粉煤氣化在原始設(shè)計(jì)上有一些向煤粉和石灰石通過皮帶從煤場(chǎng)送來,經(jīng)稱重題,另外該技術(shù)在世界上投人商用的只有1家且給料機(jī)按- -定比例混合后,進(jìn)入磨煤機(jī)進(jìn)行混用于發(fā)電,可供借鑒的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)少。在最初的運(yùn)磨,并由熱風(fēng)作為動(dòng)力帶走煤中的水分,再經(jīng)過行過程中遇到了一系列的問題,花了一定的時(shí)間袋式過濾器過濾,干燥的煤粉進(jìn)入煤粉倉中貯去 消化和吸收,而這-一個(gè)過程實(shí)際上也是一一個(gè)自存。從粉倉中出來的煤粉通過鎖斗裝置,由氮?dú)庵鲃?chuàng)新的過程。經(jīng)過公司工程技術(shù)人員的努力,加壓到4.2MPa,并以氮?dú)庾鳛閯?dòng)力送至氣化爐前運(yùn)行過程中出現(xiàn)的問題被逐一解決, 同時(shí)在技術(shù)和蒸汽、氧氣按- -定的比例混合后進(jìn)入氣化爐進(jìn)上也實(shí)現(xiàn)了一系列的創(chuàng)新,如燒嘴罩的自主研行氣化,反應(yīng)溫度為1 400~ 1 700C。出氣化爐的發(fā)、核心設(shè)備激冷壓縮機(jī)的在線倒車等;并一直氣體在氣化爐頂部被循環(huán)壓縮機(jī)送來的冷煤氣致力于實(shí)現(xiàn)設(shè)備的國產(chǎn)化,在裝置設(shè)計(jì)建設(shè)初進(jìn)行混合激冷到900C ,然后經(jīng)過輸氣管換熱器、期,通過比較論證,部分設(shè)備沒有采用進(jìn)口設(shè)備,合成氣換熱器回收熱量后,溫度降至3009 ,再進(jìn)在開車成功后,又和科研院所合作,開發(fā)了具有人高溫高壓過濾器除去合成氣中99%的飛灰,同我國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的煤燒嘴罩等重要設(shè)備。以下時(shí)高溫高壓過濾器間斷用高壓氮?dú)膺M(jìn)行吹掃以對(duì)Shell粉煤氣化裝置運(yùn)行1年多以來造成系統(tǒng)保證過濾器的效率。出高溫高壓過濾器的氣體分停車的原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析.以供業(yè)內(nèi)同行參考為兩股,其中一股進(jìn)人激冷氣壓縮機(jī)作為激冷和借中國煤化工06年5月17日氣,另-股進(jìn)入文丘里洗滌器和洗滌塔用高壓工開車 ,YHCNMHG472d,期間共藝水除去合成氣中的灰,并將合成氣溫度降到計(jì)停車28次。12氮肥技術(shù)2009年第30卷主要停車原因及次數(shù)統(tǒng)計(jì)見表1。據(jù)實(shí)際情況妥善做好工藝處理,保證人員和設(shè)備表1煤氣化裝停車原因及次數(shù)統(tǒng)計(jì)的安全。停車原因停車次數(shù)(5)合成氣冷卻器出口超溫,只在開車初期燒嘴罩泄漏及渣系統(tǒng)堵塞9出現(xiàn)過此問題,停車后從合成氣冷卻器清理出大壓縮機(jī)故障量積灰。主要是開車初期工藝指標(biāo)控制不當(dāng)所外部原因氧氣致。經(jīng)工藝指標(biāo)逐步調(diào)整優(yōu)化,此現(xiàn)象基本得到氮?dú)饪刂?。?6)調(diào)和水流量低導(dǎo)致系統(tǒng)聯(lián)鎖停車的情況外部泄漏出現(xiàn)過1次。后來通過加強(qiáng)巡檢,保證調(diào)和水泵合成氣冷卻器出口超溫穩(wěn)定運(yùn)行,并控制好調(diào)和水的溫度和壓力,此類調(diào)和水流量低情況沒有再發(fā)生。高溫高壓過濾器泄漏(7)高溫高壓過濾器泄漏曾導(dǎo)致了系統(tǒng)4次1.3停車原因分析及處理辦法停車,此問題造成的后果比較嚴(yán)重。2007 年1月(1)燒嘴罩泄漏會(huì)造成工況惡化而引起渣系9日停車更換了2組共96根陶瓷過濾元件,其它統(tǒng)堵塞。燒嘴罩泄漏的主要原因:①原始設(shè)計(jì)原10組也可能有不同程度的堵塞。2007 年5月因;②二氧化碳控制較高導(dǎo)致爐溫偏高;③煤燒以來的3次停車都與高溫高壓過濾器泄漏有關(guān)嘴波動(dòng)大,爐內(nèi)反應(yīng)不穩(wěn)定。為此宜化集團(tuán)接管系。2007年7月15日全公司停車大修時(shí),對(duì)高溫湖北雙環(huán)科技股份有限公司后采取了相應(yīng)的改高壓過濾器576根陶瓷過濾管全部進(jìn)行了更換,造措施:①燒嘴罩設(shè)計(jì)改造;②調(diào)整二氧化碳的現(xiàn)在高溫高壓過濾器運(yùn)行狀況良好。控制指標(biāo),降低爐內(nèi)反應(yīng)溫度;③控制進(jìn)磨煤機(jī)2與 YH粉煤連續(xù)成型氣化工藝的對(duì)比的原煤質(zhì)量,采用振動(dòng)篩除渣,并精心操作,保證YH粉煤連續(xù)成型氣化工藝是在原有的固定燒嘴穩(wěn)定運(yùn)行。采取以上措施后,2007年以來的床間歇?dú)饣b置上經(jīng)過一系列改進(jìn)和創(chuàng)新所開8個(gè)月沒有出現(xiàn)過燒嘴罩泄漏導(dǎo)致停車事故。發(fā)的一-種新型氣化技術(shù)。該方法通過粉碎、制液、2007年4月破渣機(jī)故障,模擬運(yùn)行期間渣系統(tǒng)仍漚化 、制濕型煤、型煤烘千及造氣等生產(chǎn)流程實(shí)然下渣正常?,F(xiàn)煤的連續(xù)成型氣化。在生產(chǎn)過程中采用自動(dòng)加(2)壓縮機(jī)故障共導(dǎo)致系統(tǒng)6次停車。特別焦、自動(dòng)下渣和排灰,并用DCS系統(tǒng)對(duì)生產(chǎn)各工是2007年以來的4次停車中有兩次是壓縮機(jī)的序進(jìn)行控制,使整個(gè)造氣過程實(shí)現(xiàn)不停爐和自動(dòng)原因引起的。壓縮機(jī)運(yùn)行周期已成為影響氣化爐化操作,勞動(dòng)生產(chǎn)率大幅度提高,所需要的操作連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行的主要因素。為此針對(duì)壓縮機(jī)崗位人員數(shù)量大幅降低,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境得到根本改善,大制定了嚴(yán)格的責(zé)任制度,操作工每小時(shí)巡檢1幅減少了對(duì)環(huán)境的污染。次,每班排污4次,嚴(yán)格控制密封氣壓差及油溫,以下從碳轉(zhuǎn)化率熱能回收、電耗煤耗等幾密切關(guān)注放空氣壓力,確保壓縮機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行。個(gè)方面,對(duì)Shell粉煤氣化技術(shù)和YH粉煤連續(xù)成(3)外部原因停車5次,其中氧氣壓縮機(jī)降型氣化技術(shù)進(jìn)行對(duì)比。壓占了3次。雖然2007年沒有出現(xiàn)外部原因停.1 碳轉(zhuǎn)化率車,但是氧壓縮機(jī)和氮壓縮機(jī)還是出現(xiàn)過幾次問Shell粉煤氣化工藝流程大體上可以分為粉題,有幾次減負(fù)荷。由于氧氣和氣化爐壓差聯(lián)鎖,煤制備粉煤輸送氣化、氣體凈化4個(gè)部分。以氧氣突然降壓而來不及減負(fù)荷時(shí)就易導(dǎo)致直接千粉煤為原料,純氧作為氣化劑,液態(tài)排渣,渣含停車。這就要求空分工段密切注意氧壓縮機(jī)和氮碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.3% ,碳轉(zhuǎn)化率約99%。壓縮機(jī)的運(yùn)行情況,在有可能出現(xiàn)問題時(shí)要提前YH粉煤連續(xù)成型氣化工藝流程大體可分為聯(lián)系煤氣化工段減量處理,防止停車。型煤制冬刑煤批王與化白體凈化、煙氣廢熱(4)外部泄漏可分成突然泄漏和逐步泄漏兩回iYH中國煤化工分.以粉煤為原種。要加強(qiáng)巡回檢查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)處理較小泄料,CNMHG,固態(tài)排液,渣含漏點(diǎn),避免發(fā)展成不必要的停車。突然泄漏要根碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)15%左右,渣中殘?zhí)冀?jīng)篩分后返回第1期蔣遠(yuǎn)華等:Shell粉煤氣化與YH粉煤氣化工藝的對(duì)比13鍋爐作為燃料,渣和灰均銷售給水泥廠制水泥。時(shí),煤氣火炬放空,未經(jīng)脫硫,污染大氣。造氣碳轉(zhuǎn)化率為90%,綜合碳利用率近100%。YH粉煤連續(xù)成型氣化工藝只需將煤粉碎2.2 熱能回收到3mm,然后成型。在粉碎和烘干過程有一-定粉Shell粉煤氣化工藝,高溫煤氣通過水冷壁和塵,但是粉塵量較小。生成的煤氣經(jīng)水洗冷卻,造合成氣冷卻器回收熱能,噸氨回收蒸汽1.4to當(dāng)洗氣系統(tǒng)出 口氣體溫度較低。造氣循環(huán)水實(shí)現(xiàn)閉路滌前的煤氣溫度為330C,經(jīng)過洗滌后煤氣溫度循環(huán),只有少量外排,排放的廢水經(jīng)過細(xì)菌生化在150C左右去后工段,能量回收率83%。150C處理,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。造氣的煙氣中含有一-定的煤氣去變換爐噸氨副產(chǎn)1t蒸汽。二氧化硫,經(jīng)過脫硫處理,二氧化硫和氧化氮達(dá)YH粉煤連續(xù)成型氣化工藝,高溫煤氣通過標(biāo)排放。蒸汽過熱器、顯熱回收和氣化爐夾套回收熱能,2.6 投資煙氣熱能通過三氣廢熱鍋爐進(jìn)行回收。噸氨回收對(duì)100kta合成氨的造氣部分,采用Shell粉蒸汽2.45t(氣化爐夾套0.70t,顯熱回收0.25t,三煤氣化工藝需投資2.5億元(人民幣)以上;YH粉氣鍋爐1.50t)。 煤氣經(jīng)水洗滌,溫度由130吣降到煤連續(xù)成型氣化工藝投資只需1 500萬元。40C去后工段。2.7建設(shè)周期2.3電耗Shell 粉煤氣化工藝關(guān)鍵技術(shù)(噴嘴、閥門)需Shell粉煤氣化用純氧作氣化劑,需要龐大的要進(jìn)口,建設(shè)周期一般3年;YH粉煤連續(xù)成型氣空分系統(tǒng),造氣噸氨耗電達(dá)到650kW .h?;に囋O(shè)備均為國內(nèi)制造,設(shè)備簡(jiǎn)單,只需0.5年YH粉煤連續(xù)成型氣化工藝用空氣作氣化即可建成。劑,不需要空分。造氣噸氨耗電不到100kW.h。3結(jié)語2.4煤耗(1)Shell粉煤氣化裝置經(jīng)過1年的運(yùn)行,工Shell 粉煤氣化工藝設(shè)計(jì)噸氨耗煤13t,實(shí)際藝控制逐步優(yōu)化,生產(chǎn)制度逐步完善,生產(chǎn)狀況運(yùn)行耗煤1.5~ 1.6t,渣可直接作水泥廠原料。更趨穩(wěn)定。28 次停車中,2007年-共只有7次,YH粉煤連續(xù)成型氣化工藝噸氨耗煤1.50t。并且停車檢修的時(shí)間也大幅度縮短。2007年平均固態(tài)排渣中含有質(zhì)量分?jǐn)?shù)為15%的殘?zhí)?目前采每次運(yùn)行時(shí)間都超過了1個(gè)月,并且連續(xù)運(yùn)行時(shí)用渣篩分的方法對(duì)殘?zhí)季C合利用,篩出的煤返回間也不斷延長(zhǎng),相信隨著對(duì)該氣化工藝研究的不到燃煤鍋爐作為燃料。燃煤鍋爐的渣,含碳的質(zhì)斷深人、運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的不斷積累,該裝置的運(yùn)行效量分?jǐn)?shù)為0.03% ,所有的渣和灰都作為水泥廠原益也會(huì)不斷提高。料,得到了充分利用。(2)公司開發(fā)的YH粉煤連續(xù)成型氣化工藝,2.5環(huán)保雖然在碳轉(zhuǎn)化率上比Shell粉煤氣化技術(shù)略低,但Shell粉煤氣化工藝的煤粉粒度0.1mm,所以在電耗、煤耗、設(shè)備投資等幾個(gè)方面均可以與其球磨車間空氣中粉塵含量較大。氣化爐出來的氣相媲美 ,甚至更具優(yōu)勢(shì)。因此通過進(jìn)-步推進(jìn)技體夾帶有大量粉塵,干灰的生成量較大,這部分術(shù)革新,YH粉煤連續(xù)成型氣化技術(shù)仍然是現(xiàn)階干灰難以處理,且易堵塞飛灰分離系統(tǒng)。煤氣需段較為符合我國國情的氣化技術(shù)之一。經(jīng)高壓水洗冷卻,廢水需閉路循環(huán)使用。開停車(收稿日期:2008 -10 -21)歡迎踴躍投稿1中國煤化工MYHCNMHG

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