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哈爾濱氣化廠PKM氣化爐“雙高”現(xiàn)象原因與分析 哈爾濱氣化廠PKM氣化爐“雙高”現(xiàn)象原因與分析

哈爾濱氣化廠PKM氣化爐“雙高”現(xiàn)象原因與分析

  • 期刊名字:內(nèi)蒙古石油化工
  • 文件大?。?/li>
  • 論文作者:王猛
  • 作者單位:遼寧大唐國際阜新煤制天然氣有限責(zé)任公司
  • 更新時間:2020-03-23
  • 下載次數(shù):
論文簡介

86內(nèi)蒙古石油化工2015年第6期哈爾濱氣化廠PKM氣化爐“雙高”現(xiàn)象原因與分析王猛(遼寧大唐國際章新煤制天然氣有限責(zé)任公司,遼寧阜新123000)摘要:本文通過對影響PKM 氣化爐長周期穩(wěn)定運行的“雙高”現(xiàn)象的分析,提出了針對性改進(jìn)措施,認(rèn)為通過改進(jìn)可以延長氣化爐的使用壽命、提高煤氣質(zhì)量,最終提高PKM氣化爐的連續(xù)運轉(zhuǎn)率。關(guān)鍵詞:PKM加壓氣化爐;氣化爐出口溫度;灰鎖溫度;雙高現(xiàn)象中圈分類號:TE357文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A文章編號:1006-7981 (2015)06-0086-02煤炭氣化是合理使用煤炭資源的有效途徑之甚至?xí)霈F(xiàn)爆炸現(xiàn)象。一,也是潔凈煤技術(shù)的重要組成部分,其核心設(shè)備為1.3 夾套蒸汽產(chǎn)量和夾套鍋爐給水耗量大且大幅氣化爐。當(dāng)前,綜合效率高、工藝成熟、推廣應(yīng)用廣泛度波動且不斷向前發(fā)展的爐型應(yīng)首推碎煤加壓氣化爐,習(xí)氣化爐為雙層夾套式壓力容器,在內(nèi)外層之間慣上稱魯奇爐01。哈爾濱氣化廠使用的魯奇爐也稱要注人中壓鍋爐給水,此時水量消耗非常大,副產(chǎn)的PKM加壓氣化爐。蒸汽增多,汽包中更多的水被氣化進(jìn)人氣化爐,引起氣化爐在生產(chǎn)運行中常見的一個現(xiàn)象叫“雙氣化爐工況不穩(wěn)。高”。所謂雙高即氣化爐出口煤氣溫度T517,灰鎖溫1.4 灰中含渣塊和未燃燒的煤度T525這兩個溫度都高。雙高現(xiàn)象對氣化爐運行十評價PKM加壓氣化爐很重要的一項,從排出分不利,不但會降低氣化爐的產(chǎn)氣量,嚴(yán)重時甚至?xí)幕彝庥^來看,有的時候渣塊非常大,有時夾雜著大燒壞氣化爐內(nèi)部結(jié)構(gòu),迫使氣化爐停車檢修。在生產(chǎn)量殘?zhí)?。再有評價PKM的生產(chǎn)能力好壞時,煤氣分中為了獲得更高的能量利用率,我們希望煤經(jīng)高溫析做出的樣,O2、CO2、H2、CH,的含量要在科學(xué)規(guī)高壓氣化產(chǎn)生的熱量在爐內(nèi)更好的被利用,讓出口范的范圍內(nèi)。的煤氣溫度進(jìn)- - 步降下來,如果出口煤氣溫度降低2 PKM加壓氣化爐雙高現(xiàn)象的危害的話,就提高了在后續(xù)工段洗滌冷卻器0050和廢熱2.1雙高現(xiàn)象對氣化爐 上部的影響鍋爐0060換熱時介質(zhì)所需要的最低溫度。使高溫煤當(dāng)氣化爐出口煤氣溫度升高時,容易造成氣化氣經(jīng)過更少的能量消耗,就能變成下游CO變換工爐上部布煤器的燒壞或者發(fā)生爐內(nèi)夾套鼓包現(xiàn)象。段所需要的低溫煤氣。此外減少了酚水的噴人量,也布煤器燒壞偏斜,使煤內(nèi)粒度分布不均,氣化爐同一相應(yīng)減少了后續(xù)工段的水處理。因此,避免雙高現(xiàn)象床層的阻力大小不一,反應(yīng)速度不同,易出現(xiàn)氣化爐的發(fā)生,可以使氣化爐更好的長周期,穩(wěn)定性的運局部過熱結(jié)渣、結(jié)大塊,直接影響氣化爐的穩(wěn)定運行行。夾套鼓包漏水,由于夾套漏水,使氣化爐內(nèi)局部1PKM加壓氣化爐出現(xiàn)雙高的突出表現(xiàn)熄火,致使粗煤氣中氧含量超標(biāo),含氧粗煤氣經(jīng)過廢1.1氣化爐出口煤氣和灰 鎖溫度高熱鍋爐冷卻后,進(jìn)人氣液分離器形成爆炸性混合物,T517和T525同時高并且這兩個溫度存在較大達(dá)到爆炸極限,在液、氣、固體分離過程中能產(chǎn)生摩幅度的波動??刂剖铱赏ㄟ^監(jiān)測相應(yīng)的儀表讀數(shù),此擦火花,或在高溫、高速作用下而形成爆炸。時溫度居高不下,不能平穩(wěn)指示。2.2雙高現(xiàn)象對氣化爐 下部的影響1.2粗煤氣流量大幅度波動一般灰區(qū)高度要求在500mm,但是當(dāng)灰鎖溫度產(chǎn)氣量可通過計量儀表進(jìn)行計算,此時CO2的高時,就表明灰床降低,火層下移,這樣就會造成氣含量升高且不穩(wěn)定,嚴(yán)重時會有氧氣含量超標(biāo)狀況化爐下部的危害。對旋轉(zhuǎn)爐篦、爐柵非常不利,使它發(fā)生,一旦超氧,對后續(xù)工段非常不利,若處理不好們長期承受高溫,繼而材質(zhì)變形,最終出現(xiàn)裂紋,嚴(yán)收稿日期:2014-12- 26150內(nèi)蒙古石油化工2015年第6期不同排量、加砂量、前置液量和砂比進(jìn)行組合模擬計J38-34井,最優(yōu)液量200m'、砂比25%、前置液比例算,對比支撐縫長和導(dǎo)流能力,并以此進(jìn)行優(yōu)選。30%、排量3.0 m*/min。2.2.1液量優(yōu)化80廣70 t160 t+3020業(yè)1418宜160家1130↑↓15+ 103業(yè)14000↓排量(m/min)80↓15oo 330 40液量(m”圖11排量一 縫長-縫高關(guān)系圖(砂比25%,前置液30%,液量200m2)圖9液量一縫長關(guān)系圖3結(jié)論(前置液30%,排量3.0m3/min,砂比25%)根據(jù)含氣層在目的段的分布情況來確定射孔壓2.2.2砂比優(yōu)化裂次數(shù),對于疊置式J45-29井,建議在上下部分別射孔,其中上部壓裂施工中推薦液量250m'、砂比25%、前置液30%、排量6. 0m2/min;對于孤立式J38- 34井,建議分上中下3段分別射孔,其中中部壓裂16250160施工中推薦液量200m2、砂比25%、前置液30%、排合15840量3.0m3 /min。裂縫半長302一導(dǎo)流能力”家15220號[參考文獻(xiàn)]0”14810[1] 陳旭升,陳春明,王秀臣.油田開發(fā)壓裂施工參數(shù)的優(yōu)化[J].哈爾濱理工大學(xué)學(xué)報,2002,7圖10砂比一縫長一 導(dǎo)流能力關(guān)系圖(3):93~95.(前置液30%,排量3.0m*/min,液量250m2)[2] 姚海晶.壓裂施工中前置液用量計算方法研究2.2.3排量優(yōu)化[J].大慶石油地質(zhì)與開發(fā),2007 ,26(6):107~與優(yōu)化J45- 29井施工參數(shù)的方法一樣,對于109.(上接第87頁)所以在人為因素中,就需要各分型”階段,迫切需要從理論上進(jìn)行總結(jié)、分析、指導(dǎo)生廠密切配合,控制室人員熱愛本職工作,在工作中充產(chǎn),實現(xiàn)向“集約型”的轉(zhuǎn)變。分發(fā)揮主人翁精神,愛崗敬業(yè)。4結(jié)論我國缺油、少氣、多煤炭,以煤為原料生產(chǎn)天然[1] 李志紅,喬海星. 碎煤加壓氣化爐在中國的發(fā)氣既符合我國基本國情,也是我國未來大宗天然氣展[J].煤炭加工與綜合利用,2001,(5):16~生產(chǎn)的有效手段之-一。氣化爐出口煤氣T517、灰鎖19.T525溫度高,這個問題在生產(chǎn)當(dāng)中是經(jīng)常出現(xiàn)的,[2] 韓玉璽,謝吉昌.氣化爐爐篦失效分析[J].大這也是嚴(yán)重制約PKM加壓氣化爐長周期,穩(wěn)定運氮肥,2000,23(6):49~51. :行的一個關(guān)鍵因素。我們在實際生產(chǎn)中,可以通過改[3] 尚小廣,任富強,劉志輝,宋軍麗,梁學(xué)博.煤質(zhì)善原料煤質(zhì)、控制氣化爐床層、改進(jìn)氣化劑的分布,對魯奇氣化爐經(jīng)濟運行的影響分析[J].河南調(diào)試汽氧比的大小,調(diào)整旋轉(zhuǎn)爐篦的快慢、優(yōu)化氣化化工,2011,28(5):53~55.爐操作等方法來避免雙高現(xiàn)象的出現(xiàn)。目前哈氣化[4]王海貝.影響魯奇氣化爐連續(xù)穩(wěn)定運行的原 因廠的工藝操作及生產(chǎn)管理、設(shè)備管理都處于“粗放分析[J].煤,2012,21(4):61~63.

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